在生产一线的“主战场”,每一个技术难题都是横亘在前的“拦路虎”。宝武集团中南股份能源环保部发电车间秉持“啃硬骨”的坚毅决心与“闯险滩”的创新智慧,成功攻克2号机组凝汽器管道泄漏与2号锅炉排烟温度异常两大技术难关,以实际行动奏响降本增效的奋进强音。
凝汽器泄漏攻关:万根管道“扫雷战”,扫出年效益175万元
2号机组凝汽器内1万多根不锈钢管道化身精密“迷宫”,微小泄漏点如同潜伏的“暗雷”,一旦触发,不仅导致锅炉排污率飙升、炉水指标超标,更会造成能源的大量浪费。趁着机组低负荷运行的时机,发电车间技术团队化身“管道猎手”,携带专业检测设备,毅然钻进闷热狭小的作业空间。他们创新构建“氦气检漏仪+在线氢电导率仪”智能检测体系——氦气以其纳米级分子特性,如灵动的“侦察兵”穿透缝隙,精准定位泄漏源头;在线氢电导率仪则如同24小时值守的“数据哨兵”,通过水质参数的细微波动,为漏点诊断提供关键线索。通过“单元化筛查、逐段式攻坚”的战术,最终从万余根管束中揪出10根“捣蛋鬼”。随着漏点成功封堵,2号锅炉排污率实现从2%骤降至1%,每小时回收4吨超高压汽水混合物,年节约蒸汽量达3.2万吨,年创效益175万元,真正做到了让每一份资源都能“物尽其用”。
锅炉排烟温度异常破解:烟风系统“清肺战”,清出年效益678万元
当2号锅炉排烟温度飙升至180℃,远超135℃的设计标准,每升高1℃热效率就下降0.07%,且布袋除尘安全也受到严重威胁(其耐温上限为160℃)。技术团队深入分析运行数据,仔细研究设备运行状况,发现尾部烟道省煤器与空气预热器表面积灰严重,如同给锅炉的“呼吸系统”戴上了厚重枷锁。找准“症结”后,团队果断打出清灰“组合拳”:针对省煤器,采用压缩空气在线吹扫与机械振打协同作业的方式,在不影响机组正常运行的情况下,高效剥离管壁积灰;针对空预器,自主研发在线清洗装置,巧妙利用锅炉低负荷的时机,将温度适宜(90-95℃)的乏汽系统回水变废为宝,作为清洗介质对空预器受热面进行在线冲洗。
这一创新方案打破了传统清理方式必须停炉的限制,实现“不停机清肺”。方案实施后效果显著,每小时发电量增加1726kWh,年创效益678万元,既消除了设备安全隐患,又大幅提升了能效水平。
从凝汽器万根管束间的“漏点追踪”,到锅炉烟风系统的“清肺革新”,发电车间凭借无畏的探索精神、精湛的专业技能和开拓性的创新思维,打出了一套漂亮的“降本增效组合拳”。他们在数据与仪表的“对话”中探寻最优解,用科技力量破解技术难题,将“不可能”变为“可能”。(哈小辉)