近期,方大萍安钢铁修建部电机修理合格率达到99.7%,这一成绩的取得,源于电修班对每一台待修电机的“精雕细琢”,从线圈绕制的毫厘之差到轴承装配的力度把控,用极致认真筑牢设备修复的质量防线。
在电机修理过程中,定子线圈的嵌装质量直接影响电机运行效率和寿命。线圈嵌入槽内时,若与铁芯间隙过大,会增加涡流损耗;若过紧挤压,又可能损伤绝缘层。“线圈端部的直线段长度如果能精准控制在±5毫米内,电机运行温度可降低3℃,使用寿命至少延长1年。”电修班班长熊德圣说,“别小看这半厘米,对电机性能来说就是‘质的飞跃’。”
为实现这“半厘米的精准”,电修班专门开展了线圈嵌装工艺优化攻关。班长带着卷尺蹲守在绕线工位,计算调整模具尺寸,记录不同规格电机的槽型参数,由单绕方式转为连绕方式,节约嵌装接线时间,减少电机节点故障率。班组成员反复练习嵌装手法,总结出“轻推力压”的操作口诀——先用划线板轻推线圈入槽,再力压至铁芯线槽中,后用槽楔压住铜线,确保贴合。经过反复磨合,连绕线圈嵌装合格率从89%提升至98.6%。
除了线圈嵌装,轴承装配的“力道控制”也是质量关键。传统敲击法容易导致轴承内圈变形,电修班引入轴承加热机后,针对不同型号轴承设定了不同的加热时间:例如直径50毫米以下的轴承,时间控制在3分钟内,温度控制在120℃。“时间太短,轴承则可能装配不进,时间太长或温度过高,则会降低轴承强度,长期运行会加剧磨损,缩短轴承使用寿命。”熊德圣解释道。
在提升修理合格率的同时,电修班还围绕降本增效持续发力。在嵌线工艺、接线方法、整形技能方面提出改进建议和小改小革。单台电机修理成本降低12%;优化修理流程,将平均周转时间从5天压缩至3天,保障了生产设备的快速复用。
如今,走进电修班,从线圈绕制的参数到轴承装配的作业,随处可见精细化管理的痕迹。这些看似微小的改进,正汇聚成电机修理质量提升的动力,为企业设备稳定运行和降本增效提供着有力支撑。(郑学莉)