面对当前严峻的市场形势,宝武集团中南股份炼铁厂以精益管理为抓手,将“降本增效”理念深植生产全流程,通过细化管理水、电、风、气,全面激活内部潜力,在稳生产、提质量、控成本的实践中探索出可持续发展路径。
脱硫脱硝精益运营
随着脱硫脱硝业务回归,其系统稳定高效运行成为炼铁厂节能环保和超低排达标的关键。因中高温催化剂使用满3年,效率下降导致混合煤气用量增加、运行成本高、氮氧化物脱除率降低,环保超标风险上升。炼铁厂组织技术人员开展研究,讨论确定低温催化剂改造、氨水蒸发系统改造、脱硝清灰系统改造、加热炉系统将外置式加热炉改为内置式,烟气流场及GGH换热器等配套优化调整等可行性。实施后,脱硝效率提升30%,混合煤气用量降低40%,实现中高温催化反应向中低温催化工艺的突破。
三维发力,奏响节能降耗协奏曲
节水:拧紧“水龙头”,盘活循环水
针对生产用水量大、环节多的特点,炼铁厂聚焦水资源循环利用,实施跑冒滴漏整治、废水减量攻关、串级使用等措施:烧结场地水收集用于混合机加水、7号高炉场地水收集冲渣、8号高炉转鼓冲洗改中水、焦化蒸汽冷凝水和除盐水排污收集回用。通过“节水组合拳”,月均用水量减少1.1万吨(剔除高炉和烧结2月3月年修),工业用水重复利用率达98%,年节约水费24余万元。
节电:机组竞赛,激活降本潜力
以机组为单位成立竞赛领导小组,将“6、7、8号高炉,5号烧结机、6号烧结机,1-2号、4-5号、6-7号焦炉”列为重点管控对象,明确降电耗目标。各车间结合实际制定方案,优化炉前除尘风机变频参数、皮带运行模式等。竞赛开展以来,6号高炉电耗较目标值降低3.05,创效25.49万元;原料电耗较目标值降低0.37,降本21.97万元;6号烧结机较目标值降低0.78,降本22.54万元。
节气:精打细算,让能源“物尽其用”
氮气管理方面,修改热风炉吹扫程序,调整开烧时间,年节氮降本41.48万元;将炉顶气密箱氮气调节阀改为电动阀,开度由固定60%降至平均42%,7号高炉日氮气用量减少12107m³,年节氮降本83.68万元。煤气管理上,焦化区域1-2号焦炉增装DN35mm煤气孔板,长明灯阀门开度由100%关小至40%,日节约煤气1008m³,年降本约60万元。
精益之路,行者无疆。炼铁厂将持续以精益管理为引擎,深耕生产细节,在技术创新、管理优化、团队协作中聚合力,冲刺降本增效目标,为企业高质量发展注入动力。(邓娟)