在9月全国“质量月”里,宝武集团中南股份炼铁厂原烧车间烧结生产区域紧紧围绕“加强全面质量管理,促进质量强企建设”活动主题,从烧结矿的各项质量指标入手,深入剖析并不断改进,努力为高炉提供更优质的烧结矿。
深入剖析,寻求突破点
面对8月份亚铁命中率达到93.99%的好成绩,烧结生产区域并没有满足现状,而是继续寻找新的突破点。通过对上月数据的详细分析,发现亚铁含量小于8%的批次为2批,而大于10%的批次高达31批。这表明虽然整体命中率较高,但仍有较大的优化空间。为此,在9月“质量月”契机下,烧结生产区域制定了多项措施,设法减少大于10%亚铁含量的批次,进一步提高亚铁命中率。
提升燃料管控,优化焦粉粒度
首先,针对燃料的质量管理,烧结生产区域从源头抓起。对堆场焦粉进行全程跟踪,并根据实物水分情况适时调整补水策略,减少了水分波动的影响。进入破碎环节后,严格控制破碎质量,特别是四辊间隙的调整,确保焦粉粒度均匀细小。通过这些措施,截至9月15日,焦粉0-3mm粒度达到了73.62%,比上个月提高了2.12%,为提升烧结矿的亚铁命中率提供了坚实的基础。
强化电子秤管控,确保下料精准
为了进一步提高燃料电子秤的精度,烧结生产区域强化了电子秤的日常管理和周期性检查。班班落实定期巡查,班组长补位监督,通过投入量与产出的对比,直观了解燃料电子秤的下料情况。采用“实物标定料位+实物标定电子秤”的双重标定方法,有效提升燃料料仓料位和电子秤的准确性,为提高烧结矿亚铁命中率提供了有效保障。
优化操作工艺,稳定生产过程
在操作层面,烧结生产区域制定并实施了更为精准的操作工艺卡,明确了操作范围,实行每日评价制度,确保操作稳定性。此外,还采取了固定时间清理烧结机松料片、增强岗位人员对混合料水分的判断能力、加强对烧结机料面及机尾断面情况的监控等措施。通过对烧结过程各环节的细致把控,及时调整布料方式,保证了烧结过程的稳定性,从而提升了亚铁命中率。
成果显著,目标更近一步
烧结生产区域通过一系列具体且行之有效的措施,显著提升了烧结矿的质量,特别是亚铁和碱度命中率方面取得了明显进步。截至9月15日,烧结矿亚铁命中率达到了92.74%,其中亚铁含量小于8%的批次仅为1批,大于10%的批次降至19批,离设定的目标又近了一步。同时,烧结矿碱度命中率也有所提升,达到了76.34%,较上个月提高了1.48%。 (曾阳 邓娟)