压缩空气管网是能源输送的“动脉”,其运行效率直接关系到能源损耗与生产成本控制。今年以来,宝武集团中南股份能环部动力车间聚焦管网“跑冒滴漏、压力失衡、输送低效”等核心问题,以“强管网、降损耗、提效益”为目标,通过“查漏点、优布局、强巡检”三项关键举措,全面提升压缩空气管网利用率,成功实现降本增效新突破,为企业能源高效利用提供了坚实保障。
  
全域排查治泄漏,堵住管网“损耗漏洞”
泄漏是管网能源浪费的主要源头,动力车间综合管网操作班组建专项排查团队,采用“红外成像仪+防爆声像仪”双技术手段,对全厂17557米压缩空气管网、98个阀门、176个疏水系统及分支接口开展全覆盖排查。针对检查出的28项隐患及6处泄漏点,建立设备隐患月度滚动推进汇总表,优先处理管道法兰垫片与自动疏水阀失效漏气点,累计完成管道阀门98个法兰垫片132处检修处理。经测算,泄漏治理后,管网压缩空气损耗率从10%降至5%,每月减少无效能耗折合电费约4.5万元。
优化管网强输送,打通能源“高效通道”
针对部分区域管网“管道冷凝多、积水严重”导致的输送低效问题,车间推进管道疏水优化:一是对靠近空压站输出管道及管径大的集中区域,采用人工疏水及自动疏水结合,解决高负荷时段“压力衰减”问题,输送效率提升30%;二是梳理偏远空压站输送管网线路,调整阀门开关频次,缩短输送距离,减少管网沿程压力损失;三是在用户入口关键节点增加压力监测频次,实时监测各段管网压力数据,确保输送压力稳定在0.65-0.7MPa的合理区间,避免“超压输送”造成的能耗浪费。
  
强化巡检保长效,筑牢管网“稳定根基”
综合管网操作班完善管网巡检管理体系,保障优化成效持续落地;一是制定《能源介质(压缩空气)日常巡检标准》,明确巡检频次、维护内容;二是为巡检人员配备便携式检测仪与泄漏检测工具,提升现场处置效率;三是建立管网巡检档案,记录管道、阀门改造、维修、检测等关键信息,为后续优化提供数据支撑。2025年1月至8月,管网故障发生率从每月3次降至1次,运维成本同比下降28%。
通过系列举措,用户压缩空气管网利用率从原来的90%提升至 93%,每月减少能源成本约3.8万元,同时保障了各生产车间用气稳定性,未发生一起因管网问题导致的生产中断事件。下一步,能环部动力车间将持续探索管网智能化管理,将同步无人机巡检远程监控推动管网管理从“人工巡检”向“智能管控”升级,为公司降本增效与绿色发展再添新动力。(郭学贵)
 
 
        



 
 
 




 
					 
					



















