9月29日
重庆钢铁厚板产线正式进入爬坡调试阶段
10月6日
成功轧制6336吨
年修技改后首次实现日达产目标
10月19日
新增预矫直机首次实现全天连续投用
标志着厚板产线热负荷调试取得重大进展
当“双节”遇上产线爬坡调试,面对人机磨合、工序协同、设备维保与产品验证等多重挑战,轧钢厂统筹部署,组织生产、技术、设备等各条线骨干人员驻守现场,全程跟踪调试进度,确保问题“第一时间发现、第一时间处理”,全力保障调试工作顺利推进。同时,通过“爬坡调试天天读”例会,实时汇总各环节、各专业反馈的问题,建立动态台账并指定专人闭环跟踪,有力保障了热负荷调试的整体进度。
设备消缺,合力保障生产顺行
预矫直机背压阀台压力持续升高,无下降趋势!”调试群中信息闪动。作为新增的核心设备,预矫直机的运行状态备受关注。厂家工程师与轧钢厂技术人员迅速集结,联合开展设备诊断,快速锁定阀件故障并及时排除,全面恢复设备功能。此外,针对双边剪频繁跳电导致生产中断的问题,车间组织宝信工程师与自动化技术人员联合排查,最终确认操作柜异常断电与交换机端口阻断量为问题根源。调试团队连夜实施整改,彻底解决跳电问题,为生产顺行提供了坚实保障。
问题攻关,助力产线爬坡上坎
厚板产线技术团队以“区域+项目”模式系统推进575项关键问题攻关,涵盖尺寸精度提升、板型控制、新增预矫直机及在线DQ系统等,截至目前,已解决469项,跟踪验证73项,持续推进33项。通过强化督办与闭环管理,项目消缺整改效率显著提升,为产线“爬坡上坎”创造了良好条件。调试期间,预矫直机连续矫直块数稳步提高,10月19日首次实现全天连续投用,完成510块钢板矫直任务。
产品验证,不断提升生产能力
生产技术团队结合市场需求与产品质量验证计划,有序推进技改后新系统下的产品验证工作。截至目前,厚板产线已完成包括40mm厚Q345R、14~25mm厚Q355NHD、AH36船钢等在内的14个品种验证,并拓展8×2800mm、10×3200mm等规格产品,各项性能全部合格。其中,14~16mm厚AH36及正火轧制态BV-AH36产品合格率较技改前提升5.7%。(问晓娟、张鑫、岳好、邹兰欣)




























