在降本增效的“主战场”上,班组是最活跃的“细胞”。宝武集团中南股份能源环保部发电车间汽机班以“啃硬骨头”的韧劲,聚焦发电水耗、自用电率核心指标,通过精准施策、技术攻坚,实现发电水耗下降0.1升/千瓦时、自用电率下降0.41%的显著成效,用实干创新撬动班组降本增效“硬核杠杆”。
精准调控 让每一度电都用在“刀刃”上
受气温波动影响,机组冷却需求呈动态变化,而循环水系统原有运行模式导致循环水泵长期处于过剩能耗状态,成为制约自用电率优化的核心痛点。
汽机班立足现场实际,反复比对不同气温、不同负荷下机组最佳真空参数与循环水母管压力数据,制定出“能耗曲线”,最终推出“全变频动态调节+冷却水量精准管控”优化方案。通过实时监测机组冷却需求,精准调控循环水泵频率,让设备出力与实际需求“严丝合缝”。数据证明:优化前两台机组循环水泵总电流120A,优化后降至66A,每小时节电310度,月度创效11.6万元。“以前是设备拖着生产跑,现在是生产牵着设备转。”班长的话道出关键,这一调整不仅让自用电率同比下降0.41%,更让“按需供能”的理念深入人心。
精准“揪漏”堵住每一滴“跑冒滴漏”
2号机组凝汽器泄漏成为制约水耗指标的“卡脖子”隐患,导致机组炉水与凝结水二氧化硅含量急剧超标,每小时泄漏量高达1354公斤。“漏点藏在1万多根管道里,就像在沙漠找一粒沙。”汽机班迎难而上,创新“氦检+电导率监测”组合拳——用氦气检漏仪捕捉微米级泄漏信号,靠在线监测仪实时核验,构建“定位-封堵-验证”闭环,最终,110根泄漏管被精准锁定、彻底封堵。
成效立竿见影:每月减少除盐水消耗7200吨,发电水耗下降0.1升/千瓦时;机组水质达标后,发电量每月新增100万kWh,直接创效40.4万元,实现了“节水、增效、稳产”的三重共赢。
汽机班锚定“人人关心指标、事事围绕指标、时时紧盯指标”攻坚理念,实现从“粗放运行”到“精准调控”、从“被动应对”到“主动攻坚”的蜕变,用数据证明,降本增效从不是“宏大叙事”,而是藏在每一次参数微调、每一处隐患排查中的实干与较真。(哈小辉)




























