宝武集团中南股份炼钢厂炼钢车间3号转炉乙班紧紧围绕“降本增效”中心工作,强基固本练内功,对标找差补短板,生产中主动出击,通过提高转炉终点命中率、降低喷溅比例、降低渣中全铁、降低渣料消耗等措施,实现降低钢铁料消耗降成本,助力炼钢一工序10月实现降本2167万元。
稳坐“三冠王”,磨砺降本增效“硬功夫”
2025年,面对降本增效的严峻挑战,3号转炉乙班扛起“降本增效的攻坚旗”,并交出一份亮眼的答卷:1-10月炉长研修指标积分7次登顶榜首,摘得金牌炉长7次、银牌2次;更以“零质量事故、零安全事故”的稳健表现,稳坐石灰消耗最优、冶炼周期最短、准时率最高的“三冠王”宝座。
“炼钢没有捷径,唯有把每个环节摸透、把每个参数吃准。”3号转炉乙班炉长陈伟杰常说。他坚持每天提前半小时到岗,从铁水成分、炉况状态到上一班冶炼细节逐一梳理,在笔记本上密密麻麻记录着不同铁水条件下的操作心得;班前会认真对接每天生产任务,冶炼中紧盯氧枪角度、造渣料配比,提前预判调整,练就了“看火色知温度、听火焰知成分”的“火眼金睛”。
针对造渣料消耗、氧耗、钢水收得率等关键指标,班组总结实施“动态调渣法”“精准合金计算法”等独特操作法,让班组石灰单耗较去年下降3%,合金收得率提升2.1%,每年降成本超百万元。
以严苛为尺,筑牢质量管控“生命线”
“每一炉钢都是承诺,容不得半点马虎。”作为炉长,陈伟杰对质量的把控近乎“苛刻”。
在合金配加环节,班组操作人员必须“三查一看”:查铁水成分、查装入量、查前几炉冶炼终点成分变化,再结合实时数据用计算器精确核算合金加入量,将每炉钢的合金消耗误差控制在0.5%以内。冶炼过程中,操作人员紧盯温度、成分波动,灵活调整废钢搭配,确保C-T平衡;出钢时全神贯注操作挡渣,将下渣量降至最低,为精炼工序创造最优条件。10月,炼钢一工序合金降本347万元,3号转炉乙班严苛成分控制发挥了重要作用。
以传承为责,锻造精锐之师“主心骨”
“一个人强不算强,整个团队强才是真的强。”陈伟杰深知,转炉高效运转离不开一支技术过硬的队伍。他将自己总结的“工业线材操作六步诀”“异常处理应对手册”等经验倾囊相授,带着组员逐条学习《炼钢厂一炼钢工业线材操作要点》《小方坯工业材异常处理管理规定》,针对拉丝材、PC棒等高端品种钢的生产难点反复模拟演练……
在他的带领下,班组不仅是“生产尖兵”,更成了“创新孵化器”。从优化吹氧制度到改进挡渣工艺,从降低钢铁料消耗到提升品种钢命中率,一个个“金点子”转化为生产实效,为炼钢厂高端品种钢扩量提质提供了坚实支撑。
3号转炉乙班以“每一炉都是精品”的执着追求,在转炉边书写着“小岗位大担当”的奋斗篇章。(黄宝华 李静)




























