在重庆钢铁公司炼钢厂准备车间,降本增效始于对生产难题的敏锐洞察,成于团队智慧的激情碰撞,最终化作车间里那些看似微小却充满智慧的变革。他们以创新为笔,以实干为墨,在钢花飞溅的舞台上,书写着向细节要效益、以智慧创价值的生动实践。
攻坚,为“心脏”换上“中国芯”
脱硫液压站,如同脱硫系统的心脏,而柱塞泵就是心脏中最关键的瓣膜。曾经,柱塞泵长期依赖进口,不仅价格高昂单台采购成本近两万元,而且采购周期长,成为降低成本与提升效率的“隐形枷锁”。
依赖,必须打破!车间技术人员主动迎战,深入市场调研,反复比对参数,勇敢地迈出了国产化替代的步伐。一次次调试,一次次验证,终于,一颗性能达标、运行稳定的国产“心脏”成功植入系统。这颗全新的“中国芯”,带来的不仅是单台采购成本的降低,更意味着备件供应从此变得敏捷而可靠。它稳定跳动的每一刻,都在为生产的连续顺行保驾护航。这,是一场从依赖到自主的漂亮攻坚。
巧干,让“旧壳”焕发“新生命”
攻坚需要勇气,巧干则需要妙思。如果说国产化是车间在技术上的“攻坚”,那么对老旧设备的“再造”,则体现了他们的“巧思妙想”。面对脱硫扒渣机扒渣杆磨损快、更换频、成本高的问题,车间里响起的不是抱怨,而是思考:“导向轮和伸缩杆磨损了,可外壳大多完好,能不能‘变废为宝’?”一个“旧壳新用”的巧思,在攻关小组的讨论中火花迸现。说干就干!他们采购易损的内轨等核心部件,依托完好的旧壳体,与修复单位协同进行“精准嫁接”式重组。改造后的扒渣机,运行更加平稳可靠,这一巧思每年可节约费用超过4万元。
无论是硬核的国产化替代,还是巧妙的旧件重组,背后映射出的都是准备车间全员的极致成本意识和创新变革思维。降本增效的源头在基层、在现场,更在每一位勇于思考、敢于实践的员工手中,为所有实干者与创新者,点赞!(邓成安 卢娟)




























