钢铁市场竞争白热化,成本压力如影随形。重庆钢铁制造管理部原料检测车间里,机械点检员田承坤却把岗位变成了“金矿”——他攥着“技能锄头”,带着革新劲头,用一连串小改小革啃下成本硬骨头,实打实“挖”出10.8万元真金白银。这位车间设备维修小组组长,正用双手诠释着“一切成本皆可降”的硬核底气。
从“维修工”炼就“掘金多面手”
独立搞定电气、机械、气动系统的“综合维修达人”
响应复合型人才培养号召
技能升级
“降本不是蛮干,得有硬技能当‘锄头’,才能挖得深、准、稳!”田承坤深谙此道。响应重庆钢铁“操检维调”号召,2024到2025年间,他一口气拿下低压电工、焊工、煤气作业等多张技能资格证。从只会修机械的“单项选手”,蜕变成能独立搞定电气、机械、气动系统的“综合维修达人”。车间里的设备故障,他扫一眼就能摸准症结;复杂的改造需求,他拿笔就能画出方案,过硬技能让“掘金”有了坚实根基。
三项改造啃下“硬骨头”
田承坤精准施策,连续啃下三块“硬骨头”
面对生产中成本痛点
精准破局
面对生产中的成本“拦路虎”,田承坤逐个瞄准、精准出击,每一项改造都戳中痛点。
封装箱修复:把“外包费”揣进自己兜。试样封装箱的锁扣、芯片老损坏,外包修复一个要204元,每月得换20个,一年光维修费就近5万元。“自己能修为啥要外包?”田承坤接下这块硬骨头,亮焊工技能:校正变形锁扣、补焊脱焊部位、清洁电子锁触点,一套标准化操作下来,修复合格率达98%。更关键的是,修复周期从2天缩至8小时,既省了钱又提了效。
溜管改造:让堵料“顽疾”断根。焦炭二系列弃料仓溜管每月堵8次,每次得3人清理2小时,既费人工又误生产。田承坤蹲守现场观察,找准“物料堆积+摩擦阻力大”的病根,开出“加装振打器+增设托辊”的药方。改造后,堵料故障率骤降98%,半年才出现1次,一年省下人工成本1.88万元。
支架修复:让备件“延年益寿”。制样二分器支架每月坏2个,换新要1500元一个。田承坤创新“三步修复法”,机械校正调直、补焊薄弱部位、加固受力点,修复后的支架寿命比新的还长1.5倍。这一改,一年就省了3.6万元备件费。
刚性力臂破解“失灵难题”
每吨加工成本再降20元,全年省下800万元
面对料流检测频繁失灵
创新提质
6号码头取样设备总“闹脾气”:粉状物料驱动力不足,料流检测频繁失灵,操作人员得天天围着处理故障。田承坤盯着设备琢磨半天,提出“刚性力臂改造方案”——在限位开关触发臂加个可调节螺杆,再缩短链条减少误差。改造后,料流检测准确率飙至99%,年省备件费0.32万元,彻底解放操作人员的故障处理压力。
“岗位上的小问题
都是藏着真金的‘矿脉’!”
田承坤的话朴实却有力
他用技能铺路、以问题为靶心
用一个个接地气的小改小革
把降本增效从口号变成了真金白银
这也印证了
基层员工的每一次钻研与突破
都是企业降本增效的
“金钥匙”




























