宝武集团中南股份炼钢厂钢包底吹自动对中装置,是钢水精炼工艺的“心脏起搏器”——其快速自动对中与精准流量控制能力,直接关乎冶炼生产的顺行效率与钢液纯净度。然而,近期生产中该装置频遭“顽疾”:受座包偏心力与环境干扰,杆芯弯曲、底座卡阻、弹簧变形等故障较高,虽单件设备成本不高,但采购周期叠加停机损失、质量成本损失,日渐成为影响班组指标的“拦路虎”。
破题:向“被动换新”说不
“换新的快,但修好了才是真本事!”面对困境,冶炼机械班毅然摒弃“以换代修”的惯性思维,扛起“能修尽修、修必修好”的责任大旗。
他们将下线装置逐一解体分拆,化身“设备医生”。他们精准诊断:清洗拆解后分类评估零部件状态,完好件精细打磨复用,暂不可用件登记入库待配。妙手回春:对弯曲杆芯采用“火烤加热+手工矫形”组合疗法,辅以自制临时校准挡板,硬是将变形部件“拉回正轨”。争分夺秒:可即时拼装的部件连夜调试,确保“不过夜修复、次日即上线”,最大限度压缩修复时间。
成效:小修复撬动大效益
经严格功能测试,修复装置性能100%达标,上线后底吹均匀性、钢水净化效果与全新设备无异。看似微小的修复动作,汇聚成降本增效的磅礴力量,不但每年可节约设备备件成本超7万元,而且保障底吹工艺100%稳定达标,保障铸坯质量稳定。
一次修复,不仅拯救了一台设备,更淬炼出一支“善战能修”的铁军。冶炼机械班以“螺丝钉精神”扎根检修一线,用双手将废弃零件“点石成金”,印证了“降本无小事,匠心见真章”的硬道理。(张广丽、黄宝华)




























