首钢长钢公司持续深化职工创新创效活动,紧密围绕生产实际中的瓶颈问题,鼓励全员“提建议、搞革新”,将一线职工的智慧结晶不断转化为提升效率、保障安全、降低成本的实际生产力,取得了显著成效。
改造限位装置,液压剪切精度效率双提升。炼钢厂液压剪原有的木质限位装置,在高温、水雾环境下绝缘性能下降,频繁导致传感器误判、剪切失控,引发活塞杆螺栓断裂、油缸法兰开裂等一系列故障,维修成本高且影响生产。炼钢检修作业区技术攻关小组深入分析,实施综合改造:将木质本体升级为耐高温、高绝缘的尼龙材质,并将触头优化为导电性更佳的铜触头;同时为装置加装隔热防水护板,实现双重防护。改造后,限位装置可靠性大幅增强,液压剪切行程得到精准控制,故障率显著下降,相关备件损耗及职工维修劳动强度同步降低,为类似工况下的设备改造提供了成功范例。
加固关键罩裙,转炉稳定运行添保障。炼钢厂转炉正西侧炉帽罩裙因位置特殊,常受铁水包碰撞,易发生变形破损,严重时会挤压损坏炉帽管道,导致每次至少8小时的非计划停炉,严重影响生产节奏。针对这一难题,炼钢检修作业区迅速组织技术力量进行攻关。通过现场反复勘察论证,决定在罩裙下方关键受力点加装专用支撑板。该措施有效增强了罩裙的整体结构强度与抗冲击能力,能将碰撞冲击力有效分散。实施后,罩裙抗变形能力显著提升,因挤压管道导致的非计划停炉问题得以根除,设备使用寿命延长,维护成本下降,为转炉长期稳定顺行构筑了坚实屏障。
搭建安全平台,点检维护作业更安心。炼钢厂8号连铸机配水室的过滤器安装位置较高,日常清洗和点检时,检修人员需悬挂安全带站在管道上操作,不仅效率低下,还存在安全隐患。为解决这一实际问题,炼钢检修作业区立足现场,经过充分测量与讨论,巧妙利用废旧钢板,在过滤器正下方焊接并安装了一个稳固的安全操作平台。该平台的投用,为检修人员提供了安全、便捷的作业空间,彻底改变了以往高风险、不便的操作方式,显著提升了过滤器维护作业的效率与安全性,是作业区在安全标准化建设方面的一项贴心实践。
一直以来,长钢公司将生产一线作为创新创效的主战场,引导职工从细微处着眼,在关键点发力。通过一项项凝聚智慧的技术改造与小革小新,不仅切实破解了生产难题、提升了设备效能,更有效节约了成本、筑牢了安全防线,营造了全员参与、持续改进的浓厚氛围,为企业高质量发展注入了源源不断的活力。(侯秀丽)




























