过滤器维修?核心部分无非就是滤网,只要能保证滤网通透,所有问题就水到渠成了……
近日,首钢长钢锻压接到了炼铁厂9号换热站过滤器的维修任务。一开始,维修人员想得还挺简单,当看到过滤器的瞬间,他们立刻傻了眼。
过滤器整体结构是个“闷葫芦”,外侧全部焊死。如何下手?内部结构不了解,从哪开始拆卸?盲目拆卸,会不会造成其他无法维修或复原的问题?……维修人员心里,一时间涌上一连串疑问。
“即便是硬骨头,也得有人啃。”长钢锻压不等不靠,抽调技术骨干组成攻关小组,开始攻关。
要想解决内部的问题,首先得先把过滤器整体结构打开。技术人员通过从观察孔观察和从炼铁厂了解等方式,对该件的结构进行了初步分析,后经过论证,确定了拆卸一侧盖板的方案。这个方案有利有弊,原始基准得以保留,然而,主轴未拆卸一侧密封无法整体更换。攻关小组经过精确测量、查阅相关资料,通过对其工作原理、结构特点、材料选择进行深入探讨,将该侧密封结构进行了改造,同时更换了密封材料,选用分体式聚四氟乙烯密封代替整体式硅胶软密封。聚四氟乙烯材料优势明显,耐高温、耐化学腐蚀,适用于极端环境。既解决了拆装问题,又更好地保证了密封作用。
接下来就是核心任务:更换过滤器内部筒芯上的滤网。90个滤网的更换,1260个螺丝的拆卸,全靠手工操作,难度大,效率低下。为确保维修进度,攻关小组成员与操作人员根据现场情况反复讨论,制作了简单但操作零活的卸网、装网工装,有效提高了拆装效率。在过滤器装配过程中,攻关小组成员全程跟踪技术服务,指导操作人员装配顺序、调整筒芯两侧间隙、链条链轮安装调整以及传动部分的安装调整等。目前,该件已进行空运转试验、打压试验,运行良好,满足试验要求,具备交付用户炼铁厂的条件。(张睿 王妙芬)