鄂城钢铁宽厚板厂热轧车间点检班
以算账经营为抓手
坚持问题导向
持续攻关克难
凭借“小创新”破解“大难题”
让“旧备件”焕发“新活力”
今年1月
该班“修旧利废”关键指标大幅提升75%
用扎实的行动与显著的成效
书写了一线岗位降本增效的生动实践

敢啃“硬骨头”
从不敢拆到精准修
快冷设备的进口流量阀,单价高昂、结构复杂,以往班组无人敢轻易动手——既无备用件支撑,又不明内部构造,拆解风险极大,只能采取整体更换的方式,维修成本居高不下。
“要把修旧利废落到实处,就必须拿下这块‘硬骨头’!”负责快冷设备的点检员刘永光主动扛起攻关重任。他深知,不拆阀就找不到病根,不治本便难保生产。
在车间支持下,刘永光与团队反复研讨,最终制定周密拆解方案。经过繁琐且精细的拆解、查验,他们成功锁定故障症结,仅花费几十元成本便完成修复。重新组装调试后,流量阀调节精度恢复正常,各项参数均达标,直接节约气控装置更换费用5万余元。
首战告捷后,刘永光团队并未止步。他们将这次维修经验整理总结,迅速应用到其他存在类似问题的流量阀上。针对车间内多台流量调节慢、控制不准确的流量阀,逐一排查检测,分析存在的问题,并制定了针对性的保养方案,从源头预防故障发生。经过系列积极有效的处理,车间所有快冷设备流量阀均恢复稳定运行,彻底解决了流量调节滞后问题,为钢板冷却质量提供了坚实保障。
开辟“新路径”
从委外修到自主修
如果说刘永光攻克的是“高精尖”设备维修,那么陈正兵则从废旧备件现场修复入手,为修旧利废打开了另一片天地。
热标记机喷头模块是确保钢板标识清晰的核心部件,以往一旦出现故障只能外送厂家维修,不仅费用高,还严重影响生产节奏。
“只有打破固有思维,修旧利废才能实现新突破!”自接手热标记机维护以来,陈正兵始终将降本增效摆在首位,深钻设备性能,提出“自主现场修复替代厂家返修”的新思路。针对车间积存的一批故障喷头模块,他带头成立维修小组,展开全方位拆解检测。
凭借扎实的技术功底和对设备的深入理解,陈正兵与组员精准诊断出线路故障、部件老化等问题,逐一制定修复方案,严控每个环节品质。经过多次调试优化,多台原本计划外送的喷头模块成功“重生”,重新投入使用后运行稳定、标识达标。
这一举措成效显著,喷头模块外送修复次数同比下降50%,累计节省修复费用超过4万元。更为可贵的是,陈正兵的做法激发了身边同事积极参与修旧利废的热情,“人人算细账、个个争创效”的氛围日益浓厚,为持续深化降本增效汇聚起全员合力。
凝聚 “大合力”
小改小革汇聚降本能量
从 “望而却步” 到 “得心应手”,从 “依赖外援” 到 “自主攻坚”,热轧车间点检班用实际行动践行修旧利废、降本增效理念,不仅为车间省下高额备件和维修成本,更积累了宝贵的自主维修的宝贵经验,激发了班组全员的创新创效热情。在刘永光、陈正兵的带动下,班组上下形成 “人人算成本、事事讲节约、个个争创效” 的浓厚氛围,越来越多的员工主动参与修旧利废、小改小革。
下一步
热轧车间点检班
将继续以修旧利废指标提升为导向
立足岗位深挖降本潜力
让更多 “小修小补”
汇聚成指标提升、效益增长的 “大能量”
以点滴行动为企业打赢生存发展攻坚战
实现高质量发展注入坚实班组力量
(陈亮)




























