在重庆钢铁公司轧钢厂的生产一线,没有惊天动地的宏大工程,却处处上演着“算账经营”的生动故事。面对设备顽疾、成本压力,员工们不等不靠,把“账”算到设备改造的每一个细节里。
有人把22小时的检修活干成了2小时,有人给漏油的蝶阀“镶条”堵漏,有人给代码做“减法”降低电耗……
这些看似不起眼的“小改革”,却件件抠出了真金白银,件件彰显着一线员工“岗位创新、人人创效”的实干担当。

把22小时的活儿干成2小时?
就靠给旋转梁玩了把“叠罗汉”
厚板产线的“精轧工作辊换辊装置”是保障产线高效运行的关键设备。原有旋转梁为整体焊接结构,一旦劣化超标,会影响正常换辊。若整体更换需吊装横移小车,耗时超22小时,生产保障压力山大。
面对这一难题,负责机械设备的唐骑主动请缨,聚焦“快修、降本、保产”开展攻关。他带头扎根现场反复测绘,和组员们比对方案,查阅资料找灵感,硬是琢磨出一招“叠罗汉”:大胆将旋转梁上部改为三层钢板叠加结构,最上层采用20mm加厚钢板,既提升抗碾压、抗变形能力,又实现模块化可快速拆换。
改造后,不再需要整体更换旋转梁,仅更换最上一层磨损钢板即可,所用钢板全部利用废钢,真正做到零采购成本。单次更换时间由22小时以上压缩至2小时,换辊异常风险大幅下降,年创效益9.76万元。
漏油的蝶阀怎么治?
给它“镶个条”堵漏
“日常清洁工作量大,更换密封圈需抽干油箱油液、停机6-8小时,这账怎么算都不对。”闯绍光盯着厚板精轧液压站那漏油的总蝶阀,眉头拧成疙瘩。
症结在阀杆上——阀杆上的矩形键槽让常规密封无法安装。
换新阀?成本高不划算。
凑合用?每天地面油乎乎,清洁时累得直不起腰。
“能不能把键槽镶铅条补平?”邹师傅冒出个野路子想法。
说干就干!团队反复调整镶嵌角度,用铜锤逐点敲紧,再涂抹专用黏结剂确保键槽表面平整,创新采用“两层双道O型密封圈+手柄压紧”设计,完美适配改造后的阀杆。
经过数日调试,漏油问题得到根治,不仅减少80%日常清洁劳动强度,更省去频繁停机麻烦,油脂费用全年降低5.4万元。

低负荷下怎么创效?
给轧机程序做“减法”
面对钢坯供应不足、热卷产线频繁待料、能源浪费的困境,热卷车间与设备车间协同攻关,创新推出抛R0下辊生产优化方案。
2024年8月上线的R0轧机虽有多轧制模式,但原有方案仍需投用全部液压站,节能潜力未释放。自动化技术人员徐勇牵头组建攻关小组,针对10余个液压站、20余组联锁信号的复杂程序,逐行研读代码、反复推演逻辑,历经30余次参数调整、20余项联锁测试及14项控制逻辑修改,成功实现R0下辊停机与液压站泵组停运。
上线后突发的机架辊速度异常故障,被应急攻坚小组连夜锁定为参数冲突,调整后迅速恢复稳定。该方案让产线小时电耗节约超1500度,坯料不足时仍能稳定运行,为钢铁产线低负荷高效运行提供了可复制经验。




























