为深入推进“四大成本”改善攻坚,鄂城钢铁钢轧厂连铸工艺首席专家金海兵带领技术团队,聚焦板坯探伤质量管控,组建质量攻坚小组,全面开展探伤合格率提升专项行动,以实干破解质量瓶颈,以巧干实现降本增效。
金海兵团队深入生产一线排查症结,精准锁定影响板坯质量的核心环节,明确质量成本管控的主攻方向。
攻坚小组坚持对标先进、靶向发力,全面推进质量提升行动。组织技术骨干赴行业标杆企业开展对标交流,系统学习先进质量管控经验,全面梳理优化工序控制环节。
建立常态化质量跟踪管理机制,通过持续试验与优化调整,有效改善板坯内部质量状况;结合生产环境变化,科学调整工艺标准,精准匹配质量管控要求。
构建分级负责、层层落实的责任体系,将质量指标分解至各生产环节,实现全流程、全链条精准管控。
为进一步推动板坯质量攻坚走深走实和常态长效,金海兵质量攻关团队同步强化全员质量意识,通过技术培训、现场指导等方式,引导员工主动参与质量管控,凝聚起“人人重视质量、人人守护质量”的强大合力。
经过不懈攻坚,3月份,板坯探伤合格率同比提高0.6%,创历史最好水平,因探伤不合导致的降级改判损失大幅减少。团队通过攻关,每月仅增加钙处理成本0.4万元,全年减少板坯降级改判损失45万元,同时还提高了合同一次性兑现率,生动践行了鄂钢特色“算账文化”和“极致文化”。(彭敏)




























