正值检修关键时期,鄂城钢铁制造管理部与各厂部强化“一盘棋”协同,联动作战,通过动态调整铁水装入量、优化系统能源平衡,有效保障了生产持续稳定。

做好铁钢“加减法”
双炉生产对铁水消耗的稳定性要求极高,稍有偏差便会影响整体节奏。面对难题,制造管理部管制中心打破以往静态计划的模式,推行动态管控机制。
管制中心三班调度每天实时跟踪高炉出铁节奏与转炉冶炼周期的匹配度,通过精准预判,协同炼钢工序灵活调整单罐铁水装入量。
“过去我们强调‘吃饱’,检修期间我们要强调‘吃巧’。”调度人员如是说。通过动态调整铁水罐装入量,不仅避免了铁水积压温降,更确保了满负荷高效运行,为后续工序奠定坚实的物料基础。

算好系统能源账
全厂能源介质的平衡是生产组织的关键一环,此次检修,煤气、电力、氧气、氮气的平衡,蒸汽的回收与使用,任何一个环节的失衡都可能造成能源浪费甚至生产波动。
作为生产组织的枢纽,管制中心主动与能源环保部专业科室协同,建立能源日平衡机制,根据检修的实时进度,动态调整富余煤气发电负荷。面对煤气波动,调度团队立即组织协调用户错峰用气,保障能源系统高效运转。
日常工作中,制造管理部与能源环保部、钢轧厂、宽厚板厂等单位建立了能源介质预警与响应机制。特殊时期,各厂部主动配合、快速响应,形成全厂“一盘棋”的作战合力,通过对能源的“精打细算”,有效避免能耗损失。
抓牢铁钢“生命线”
在钢铁厂,铁水温度就是效益,铁水罐周转率就是效率。如何保住铁水的“热度”并让铁水罐车“快跑起来”,是检验调度水平的试金石。
“调度,既要调得动,又要度得准。”这是总调度室全员的工作准则。调度团队将目光聚焦在“铁水到站温度”和“铁水罐周转率”这两个核心指标上,及时协调优化铁水运输模式,减少铁水罐非必要停留。
通过系列举措,3月份铁水到站温度稳定保持良好水平,铁水罐周转率持续保持高位,有效减少了铁水温降损失。(严建生)




























