“3号剪切的隐患一日不消除,生产稳定就难以保障!”面对高一线3号剪存在的小切头问题,宝武集团中南股份优特钢事业部设备管理室工程师李凌晖下定决心,必须全力攻克这一生产顽疾。

高一线3号剪切头控制异常问题长期制约现场生产,圆盘剪三刀剪切占比高达15%。小切头极易造成堆钢故障,不仅会损耗生产设备,还存在不小的安全隐患。此前虽完成伺服系统改造,仅改善了拨钢器相关问题,但切头尺寸偏差这一难题始终未能根治。
为彻底解决问题,李凌晖牵头成立专项攻坚小组,围绕设备控制原理展开排查,逐一核查热检、编码器等关联设备运行状态。他坚守生产一线,反复研判设备运行曲线,逐一排除热检、编码器故障等诱因,最终锁定问题核心:3号剪电机实际减速参数未达到预设减速标准,进而造成切头长度出现偏差。
精准定位问题根源后,李凌晖立足现有条件创新思路,制定零投入优化整改方案。通过优化PLC控制程序,将原有减速限幅值由20PRM调整至-50PRM,在规避变频器运行故障的同时,有效保障剪切作业精度。经理论测算与现场实操双重验证,三刀剪切问题基本消除,小切头带来的各类隐患得到根治。
本次优化改造无须额外资金投入,每年可节约钢材损耗50吨,创造经济效益10万元,同时有效规避堆钢风险,稳步提升产品成材率。(叶纯珍)




























