今年以来,重庆钢铁能源环保部发电车间将“算账经营”融入工作日常,他们用一个个“小切口”撬动“大效益”,以一次巧妙的“管道手术”,从跑冒滴漏处“拧”出效益,可年降本20万元。
“白雾”里算出一笔账
发电车间CCPP余热锅炉除氧器肩负着去除给水中溶解氧、保护锅炉管道不被腐蚀的使命。为了保证除氧器安全运行,设计上配置了一套水封管道。当除氧器内部压力超标时,通过水封装置释放部分蒸汽和热水,防止设备超压损坏。
然而,这套看似合理的设计,在实际运行中却暴露出了问题:在正常生产情况下,有部分高温除盐水伴随乏蒸气,顺着水封管直接排入地沟。
生产设备维修电工梅宏生每次巡检路过,看着地沟里哗哗淌的热水,心里就犯嘀咕:这可是经过多道工序处理的一级除盐水,一吨成本可不低,找来运行记录一算——3台炉子加起来,一年超过5万吨。这笔账在班前会上一摊开,大家瞬间坐不住了。

“堵漏”堵出了智慧
“大家集思广益,想办法堵住这个漏洞才行”运行丙班班长说。说干就干,发电电仪检修班班组成员联合技术人员,拿着图纸、打着手电,把除氧器周围的管道一根一根捋了个清楚。
症结很快找到,除氧器水封管道出口直通地沟,汽水混合物没有回收路径,一路排走,还顺带把循环水池的水温拉高了,影响冷却效果。
有人顺着管线方向一琢磨:“从除氧器到除盐水箱,也就一截管道的距离,能不能让水直接回收到水箱?”
思路一通,方案落地。大家优化排放路径,直接将外排水管接入除盐水箱循环利用。

一改三得,省出真金白银
改造完成后,效果立竿见影:3台锅炉每小时回收6吨一级除盐水,一年光水费就省下约20万元。
更令人惊喜的是,还有另外两笔效益:回流的除盐水温度在100℃左右,相当于给除盐水箱提供了热源,实测补水温度提升了4℃,除氧器的蒸汽消耗随之下降。热水不再进入循环水池,水池水温保持稳定,降温用的工业水补水量也跟着减了下来。(武建辉)
从“看得见的浪费”到“收得回的效益”
这股算账的氛围
正在能源环保部各车间越吹越劲......




























