3月份,广东韶钢松山股份有限公司(简称韶钢)特轧厂棒一2线热装率达54.77%,较去年最好水平提高了12.26%,创历史最好水平;工序能耗36.94kgce/t,超额完成月度分解目标;吨钢煤气单耗达0.89GJ/t,较上月降低了0.02GJ/t,再创历史新低。
为深入开展全面对标找差,推动绿色低碳发展,棒一2生产作业区始终坚持党建引领,将提高钢坯红送率和钢坯入炉温度作为2022年的重点降本攻关项目,党支部主动牵头,组织党员对重点降本项目进行献计献策。通过实行“三提三化”措施,在不断提升产品质量的前提下,煤气消耗取得了历史性的突破。
实施“三提三化”
一是提热装。通过公司制造管理部、炼钢厂和棒一2线建立“三级”沟通机制,提高钢轧协同能力;主动协调热坯配送,做到好坯趁热“吃”;根据炼钢计划,提前编制规格钢种轧制计划,实现钢轧与钢计划无缝衔接。
二是提技能。组织以棒一2生产作业区四个横班的加热人员为主,成立煤气降耗攻关小组,指定专业技术人员驻点支撑,进行定期技术交流培训,积极开展攻关实验,以技升岗位操作技能为抓手,推进生产指标提高。
三是提效率。棒一2加热炉炉体大,提升作业率是降低煤气消耗的关键。通过完善轧线操作标准,减少操作事故,开展设备提升攻关,降低设备故障停机时间,故障时间降低了67%。通过提高人员参与,减少计划性停机时间,棒一2线的改规格次数平均每月为7次,改规格尽量与换辊槽同步,每次提前做好组织策划,可减少更换时间,提高停机准确性,作业率可提升3%以上,从而减少加热炉空烧时间。
在“三提”措施下,降低煤气消耗过程控制做到了精细化管理,注重细节把控,不断推进关键点控制的“三优”改进,达到降耗目标。一是优化上料方式,加热炉坯料跨,多余垛架全部割除,重新设计垛架,并将上料行车吸盘改夹钳吊坯,采用高架夹坯,实现钢坯热装热送。二是优化入炉时间,安装上料台架平移油缸外置位移传感器,设计及修改上料台架的控制参数及程序,实缩短上料时间。三是优化入炉方式,研制自动翻钢装置,解决钢坯不同方向的弯曲下钢卡阻的难题,提升入炉效率。
效果得到检验
通过“三体三优”措施的实施,棒一2线的红送入炉温度显著提升,2022年一季度平均入炉温度529℃,对比去年平均提升了75℃。
吨钢煤气消耗不断刷新历史纪录,取得历史性突破。1月实现煤耗1GJ/t,2月煤耗突破0.91GJ/t,3月再创新低达到0.89GJ/t,较2021年的实绩值提升19%。同时,班产最低煤耗纪录也在不断刷新,2022年2月最低班煤耗突破0.68GJ/t,3月最低班煤耗再创新低达到0.62GJ/t。
持续动态推进
特轧厂将充分利用一体化管控平台的大数据技术,寻求最优控制参数,减少各产线的堆钢,提高成材率,做大热装比率、减少氧化烧损,降低能源消耗,通过对标找差,极致管理,寻求突破,做最好的自己,确保特轧厂完成1亿元的年度降本目标,实现1.3亿元的年度挑战目标。 (陈立新 陈睿)