宝武集团中南股份炼钢厂维检车间全员推进“算账经营”理念,将精打细算过“紧日子”、让每一分钱都用到“刀刃上”思想落实到行动上,持续加大修旧利废力度,严格控制设备和备品备件开支,以更大努力、更细工作、更实作风坚定不移推进降本增效工作。
主动承担起责任,自主修复省钱又省心
近日,连铸机后区的一台液压马达出现了故障,经技术人员检查确认后急需维修更换。重新购买新马达,不仅影响连铸机的正常生产,而且需花费近10万余元的备件费用。
维检车间主动承担责任,组织会诊分析原因,党员江昆雄主动担当,他仔细查阅了所有马达的相关数据,并带领技术骨干开始了维修工作。他们拆卸了马达的内部配件,对每个部件进行了标记,以确保在维修过程中能够精准重组。同时,他们还对马达内部的台阶纹路进行了精细的打磨处理,确保内部结构的完整性……修复后的马达重新投入使用后,既无异响也无漏油现象,恢复了连铸机的正常生产。这次成功修复不仅为车间节省了10万余元的备件费用,还为后续的维修工作提供了宝贵的经验。
近日,炼钢厂5号转炉生产现场突发关键设备故障——用于下渣检测的红外摄像机突然黑屏,屏幕呈现异常灰屏状态,导致出钢过程中渣含量实时监测功能失效。险情就是命令。维检车间二冶炼电气班组接到报修后,立即启动应急响应机制,第一时间抵达现场开展故障排查。班组首先对设备电源、信号传输链路等基础模块进行常规检测,未发现明显异常;随后尝试清洁摄像机镜头及防护罩表面浮尘,设备仍无图像输出。凭借丰富的一线经验,班组判断故障可能源于内部核心部件损伤,随即展开设备拆解检修,最终找出故障点,并立即制定修复方案。此次故障修复不仅保障了生产所需,而且通过自主实施修复,直接节约成本16.4万元。
思路变出路,解决连铸设备“心病”
炼钢厂3号连铸机的液压剪机,作为铸机生产线上的关键设备,其稳定运行对于铸坯质量至关重要。过去一段时间里,导向滑块的频繁更换却成了设备生产中的一块“心病”。高昂的维修成本,不仅增加了企业的运营负担,也影响了设备的整体利用率和生产效率。
面对这一难题,维检车间一翻班维检员颜志明通过深入的观察和分析,发现了一个被大家忽视的细节:在通常被视为整体更换的导向滑块中,其实只有滑块二存在磨损,而滑块一则依然保持良好的状态。这一发现,无疑为降本工作打开了一个新的思路。颜志明迅速行动,对滑块二进行了细致的测量,并绘制出详细的制造图纸。随后,他单独制作了滑块备件,并成功地将其与未磨损的滑块重新组合安装。这一创新性的解决方案,不仅避免了不必要的整体更换,更实现了成本的精准控制。初步统计,每年可节省备件费用开支达3.8万元。
巧手修复,让淘汰结晶器“重生”
在炼钢厂的连铸生产线上,结晶器作为关键设备之一,其性能与稳定性直接影响着钢水的凝固质量与生产效率。然而,随着生产节奏的加快和设备老化,结晶器备件的修复与保有量问题日益凸显。面对这一挑战,维检车间一翻班迎难而上。
维检车间一翻班从人力分配、备件修复速度和结晶器保有量三个方面入手,积极探索解决方案。他们通过优化人力配置,提高修复效率,同时着手增加结晶器数量,以满足生产线的更换需求。然而,新进结晶器无疑会增加备件成本,而现有备件资金又十分紧张。如何在不动用大额资金的情况下解决问题?一翻班成员展现出了他们的智慧与担当。他们利用炼钢厂二工序8号机淘汰的小规格结晶器进行再利用。通过精密测量、切割、修磨、改造等一系列精细操作,被成功“改造”为符合1号、2号连铸机使用标准的备件。(黄宝华)