为深挖节能潜力,推动降本增效提质,助力鄂城钢铁公司生产经营高质量发展,能源环保部气体车间将目光聚焦于压空系统全流程管控,全力推进压空损耗治理工作,以精细化举措实现降耗增效双赢。

针对空压系统压力冗余、设备运行效率低下等难题,气体车间迅速成立攻坚小组,全面开展压空降耗专项行动,有效解决了节能降耗路上的“绊脚石”。攻坚小组坚守源头治理原则,对全公司压缩空气管网、阀门、接头等易泄漏关键部位展开地毯式排查,建立漏点台账,严格执行“发现一处、标记一处、修复一处”闭环管理机制,精准堵住每一个泄漏漏洞。针对不同工序用气需求差异,调节供气压力,减少无效能耗。同时,升级空压系统配套设施,定期维护,减少空气损耗。
为常态化、长效化开展节能降耗工作,气体车间同步构建“二级巡检制度”。班组每日对泄漏点进行细致排查,车间每周对用气流程进行优化完善,每月对节能成效进行全面评估,并定期开展降耗成效复盘总结。
通过岗前培训、现场宣讲等形式,广泛普及节能降耗知识,引导全体员工积极参与,营造“人人算节能账、个个挖节能潜力”的浓厚氛围。
经过不懈努力,压缩空气损耗治理工作取得初步成效,空压系统损耗降低2%,年节约电费近60万元。今年将持续对空压系统优化,进一步降低压缩空气损耗,力争实现能耗下降10%的年度目标。(孙丽 金国勇)




























