近日
重庆钢铁炼铁厂烧结工序传来捷报
5月烧结矿亚铁稳定率达99.74%
刷新历史最好纪录
这串看似简单的数字,背后是一场与“波动”较真的硬仗。亚铁作为烧结矿的关键质量指标,其稳定性直接关系高炉料柱透气性、燃料消耗乃至整个铁前成本链。此前,受原料条件频繁变化、含碳除尘灰配入比例波动等因素影响,亚铁指标曾如“跷跷板”起伏不定,成为制约高炉经济指标突破的一块“心病”。
面对这块“硬骨头”,炼铁厂成立专项攻关组,以“精准控、实时调、系统稳”为方针,展开全流程围剿。

源头把控,让配料“精”起来
攻关团队从最前端入手,对配料结构进行多轮优化计算,摒弃经验式粗放调整,建立基于矿种物化性能的动态配矿模型。特别是针对含碳除尘灰这一“双刃剑”——既可利用其残碳降本,又易因热值波动引发亚铁骤变,团队严格设定其配入上限与预警红线,每班次跟踪灰分热值,做到“来料先检、配比精调”,从源头掐住波动“火种”。
过程精调,让参数“合”起来
烧结过程是水、碳、热、氧的复杂耦合反应。攻关组将混合料水分控制精度从±0.3%缩窄至±0.15%,并推行“小时级”水分速测反馈;焦煤粉配比则根据烧结负压、废气温度实时微调,告别固定配比“一张表管一天”的老做法。点火温度控制上,操作人员从“看火”升级为“算火”,依托在线监测数据,将点火温度波动范围压缩至原来的一半,确保料层热量供给均匀、稳定。

实时跟踪,让操作“活”起来
如果说精准调节是“硬手腕”,那么过程参数实时跟踪就是“千里眼”。烧结车间紧盯混合料水分、料层厚度、机速等关键参数,操作人员结合趋势曲线提前预判亚铁走向,变“事后补救”为“事前纠偏”。同时,每班次跟踪烧结过程参数,让调控指令有据可依、有速可达。
随着亚铁稳定率创历史最好水平,一系列连锁效应立竿见影:高炉槽下烧结矿粒度组成更加均匀,入炉粉末明显减少,高炉透气性指数同步改善,为高炉长周期稳定顺行吃下“定心丸”。(杜传 周祥勇)




























