为进一步提升线材质量,陕钢龙钢公司轧钢厂高线作业区以精益设备管理为抓手,动员一线员工立足岗位,围绕节能降耗工作开展岗位创新、技术改造等改造,为公司提质增效做贡献。
优化提升链,减少工序提效率。线材热送钢坯通过提升链到达平拖装置后再放到提升辊道上,约10秒可进入加热炉。为进一步提升小时过钢量,技术人员拆除平拖装置,在提升链上安装斜角轨道,实现钢坯直接从提升链滑到提升辊道上,而完成此动作仅需3秒,改造后,每班过钢量增加至10支,为公司产能提升打下坚实基础。
托链改拖缆,设备更耐用。卸卷小车是线材输出的最后一道设备,其运行状况决定着钢材入库、出库的速度。卸卷小车通过软管托链的带动进行移动,软管托链在轨道内部移动,由于小车晃动容易造成软管拖链脱槽,引起变形,造成设备停机无法使用。针对此现象,技术员去除软管托链,在卸卷小车使用槽钢焊接滑道,电缆通过滑道进行移动,经在线运行效果良好,大幅延长了电缆使用寿命,可节约维修时间2小时。
U型固定显奇效。线材4、6架导卫支撑臂调节丝,在拆卸过程中必须对支撑臂整体进行拆卸,用工时长,人员劳动强度大。为解决此问题,技术员将盒体固定调节丝处的圆孔型巧改为U字型,使用了U字下压快进行螺栓固定,改造后,既减少了支撑臂的损耗,又减少人员劳动强度。经计算,导卫支撑臂由原来一周更换10副减少为2副,每年可创效30余万元。(吴凌波 张洪刚)