今年以来,陕钢龙钢公司炼钢厂紧紧围绕公司“守正出奇 创新赋能”发展要求,以提升生产效率、降低生产成本为契机,持续深推低成本战略和资源循环战略。通过找差距、查不足、定措施、挖潜力、找准制约稳产高产的瓶颈问题和薄弱环节,精准施策精准发力,确保设备释放最佳状态,为稳产高产打牢桩基。
围绕“温度”,在降温设备上下功夫。
针对5#、6#炉烟罩液压站油温较高,对整套液压设备造成影响,导致设备更换周期较短,设备更换费用增加问题,该单位维修班对原冷却水管及油管进行重新排布,将旧的冷却器拆除,在原安装位置向外延伸30厘米处安装新冷却器,并在两旁安装新过滤器。此举可在设备不停运条件下,关闭管道两端阀门,打开旁通管道更换过滤器,从而节约停机时间。整套改进系统减少了设备维修时间,延长了设备更换周期,同时减轻了人员劳动强度,年可节省备件消耗费用2万余元。
围绕“便利”,在管道输送上下功夫。
因5#、6#炉氧枪口及下料管从移动段回水管道上串联,导致生产期间出现水管漏水、阀门失效等问题,只能等待停炉时处理。该单位人员利用检修期间,将氧枪口、下料水管进行拆除,重新在氧枪口平台左侧处安装一个管道,并在此管道上分别开三个管道孔,作为氧枪口、下料管进水管,将其串联水管道改造为并联水管道,并分别在总管及支管上安装阀门。此改造杜绝了生产期间因该系统管道和阀门故障的生产中断事故,年可创效4万余元。
围绕“生命链”,在合金输送上下功夫。
针对1#、2#炉共用合金转盘在生产运行中出现转盘翘起、小车脱轨、转盘卡死等现象,导致1#、2#炉合金不能及时加入,易产生废品问题。该单位人员对原合金转盘、下方支撑轴进行拆除,安装一个直径800毫米、厚度100毫米的转盘轴承,利用其轴承盘内沿螺栓和转盘底板进行紧固,并按照其轴承外沿螺栓孔对上压板进行开孔后紧固螺栓。此举杜绝了原旧合金转盘出现的问题,提高了合金转盘抗损坏能力,年可创效10万余元。(高建国、樊胜午)