近几个月,在广东韶钢松山股份有限公司(简称韶钢)炼钢厂8号连铸机浇钢平台上,经常能看到一个身影在“鼓捣”废弃的氧化铁皮,他是炼钢厂林淡群蓝领创新工作室负责人、连铸首席操作林淡群。
炼钢厂8号连铸机开浇准备工作步骤繁多,送引锭杆进结晶器后,需人工对8个结晶器扎石棉绳,再覆盖铁屑封堵引锭头,最后放入引锭盒和冷钢,每一项操作都要扎实做好,否则开浇高温钢流冲击力过大,将会造成钢水黏结引锭头导致开浇失败。同时,对标行业先进,头坯切废长度较长,也需采取措施进一步优化,提高钢水收得率降低成本。为此,林淡群创新方法,寻求更简单有效的开浇方法来提高开浇成功率和钢水收得率,最后实现降本增效。
通过研究岗位操作,林淡群发现每个浇次开浇准备时间长,作业程序还有优化的空间。他深入现场,研究引锭头进入结晶器内的缝隙大小情况,实验过用方坯结晶器保护渣加碳化谷壳加水混合和成泥封堵引锭头,高温钢水遇水分容易引发小爆,效果不是很理想。通过分析氧化铁皮的硬度、溶化温度和化学成分,得出完全能封堵开浇第一棒钢流不会外溢飞边黏结引锭头的结论,创新性地提出了用铸坯冷却脱落的氧化铁皮+纸皮替代石棉绳+铁屑,利用石墨粉与菜籽油混合用作结晶器铜管润滑的辅助开浇方法。实验期间,作业人员仅需把引锭杆送进结晶器,铺上一层2-3厘米厚的氧化铁皮,辅以引锭盒和冷钢压紧即可。开浇第一棒钢流由原来的全流改为中小流开浇,减少钢流的冲击。作业流程简化后,原来四个作业人员十分钟的工作,现在仅用两分钟就能轻松解决,开浇准备时间进一步缩短。
在创新试验开浇期间,林淡群或蹲在结晶器旁,认真地观察钢水注入结晶器时迸发出的火苗;或蹲守在台下拉矫机前端,耐心地等待各引锭杆缓缓牵出火红的铸坯;或在拉矫机脱头辊前不惧高温观摩铸坯脱离引锭头顺利出坯;或在切废堆仔细研究坯头与引锭钩的结合情况。通过不断总结优化改善方法,成功研制出氧化铁皮加纸皮替代石棉绳加铁屑辅助开浇方法,并推广至其他小方坯连铸机操作。
林淡群的这一操作方法利用连铸机二冷室里的氧化铁皮,节省了石棉绳和铁屑的消耗,且适应快节奏生产模式,缩短开浇准备时间,减轻作业劳动强度,年可降成本21.6万元,在提高开浇成功率、降本增效的同时,还具有良好的环保价值。(黄宝华)