本报特约通讯员 甘志鸿 摄影报道
今年第1季度,新钢集团炼铁事业部针对6#烧结机台车密封装置与滑道之间的平均漏风率高达44.5%导致主抽风机电耗增加的问题,利用系统检修契机,将6#烧结机原带润滑系统的固定滑道改造为金属式自润滑密封系统,有效改善了滑道与台车的密封贴合情况,增加了烧结有效风量,每吨烧结矿的电耗下降1.7千瓦时,年累计节电效益248万元。同时,烧结料比由改造前的730吨/小时提升到790吨/小时,日产烧结矿在现有基础上增产10%。
另外,该事业部将现有锅底式传统卸灰阀改造为智能电液双层卸灰阀,可根据现场实际阀前积料量定量密封卸灰,保持良好的密封效果,改善了职工作业环境。

图为更换新型滑道后运行中的6#烧结机。

图为检修人员在拆除烧结机原固定滑道。

图为检修人员安装金属式自润滑烧结机台车滑道密封装置。

图为检修人员拆除原锅底式传统卸灰阀。

图为检修人员安装智能电液双层卸灰阀,改造后可消除可见粉尘泄漏点和漏风点。

图为该事业部职工在巡查,观察整改后的烧结机台车滑道是否漏风。

图为烧结机主控工在电脑屏幕上查阅烧结机生产过程中的含氧量。
《中国冶金报》(2024年05月15日 08版八版)