在鄂城钢铁物流管理部装卸车间
有这样一名基层设备管理员
他勇挑重担,自主攻关
成功解决翻车机卸车系统齿条油缸磨损问题
为卸车极致效率提升
作出了重要贡献
他就是罗建国
鄂城钢铁物流管理部
一名卸车设备自主改造的创效“先锋”
现场为王探求“药方”
节约维修及备件费用10余万元
油缸修复需外委
将轴与端盖间增加一个自润滑“小零件”
物流管理部装卸车间C型翻车机在作业过程中,齿条油缸传动齿轮轴及端盖总是出现不同程度的磨损,导致齿条啮合不平稳、断齿、漏油等问题丛生。且油缸需送外委才能修复,且修复时间较长,从而影响原燃材料卸车工作。
面对“费时费财”的备件维修,罗建国看在眼里、急在心头。他蹲守翻车机作业现场,对齿条油缸传动齿轮轴、端盖等设备、设施进行半个月观察,积极查找解决问题的办法。他将观察发现的问题,与维修人员一起探讨,最终找到了整治这颗顽固“荆棘”的最佳“药方”。
他和维修人员一起将轴与端盖间增加一个自润滑“小零件”,确保了该旋转部位的良好润滑和可更换修复。经过一个月的卸车反复验证,改造完成后,翻车机系统拨车机齿条油缸性能更加稳定可靠,设备故障率大幅下降,可节约维修及备件费用10余万元。
点滴入手践行“三个一”
液压油消耗降低170kg/月
液压油消耗多
确定了液压站“搬迁”
翻车机作为原燃料卸车设备,常年处于运行状态,而液压站一直以来是安装在翻车机转子上。随着翻车机转子一起旋转,液压站常常出现管接头松动、密封损坏漏油、油箱腐蚀、积矿难清理等问题。为较好地解决这一问题,罗建国与车间骨干一起结合自身专业知识和经验,翻看资料、咨询专业人员,认真研讨后,确定了液压站“搬迁”方案。他全程参与液压站迁出转子、制作构筑液压站房、铺设液压管道及系统调试工作。
液压站“搬迁”结束后,罗建国带头加强现场点检巡检,落实点检责任,对渗油油缸及油管进行及时处置或更换,极大减少了因液压故障造成的生产中断。他还带领维修人员增加抑尘设备用水的过滤环节,解决粉尘环境下液压阀堵塞的问题,年翻车机设备非计划停机时间降低10%,液压油消耗降低170kg/月。
以“三个一”主题实践活动为契机,罗建国带领身边党员骨干深挖效益源,积极在设备上寻找降本新途径,从细微处深入开展降本增效活动。2024年以来,罗建国他开展及参与各类自主修复、小改小革、技术攻关等10余项次,节约成本30余万元。(郑卫华 蔡筠)