“以前检修完,还得用半小时返回去关灯,现在手机一点就搞定,太方便了!”
说起重庆钢铁公司电缆隧道照明控制优化带来的变化,能源环保部供电车间的巡检员都赞不绝口。这故事的背后,是一场围绕“降本增效”展开的智慧升级。
供电车间所辖的3公里电缆隧道内,安装了500余盏防爆隧道灯。以前,这些灯仅靠一个总开关控制。无论是日常巡检还是检修,日均亮灯8小时以上,不仅耗电大,而且灯具因长时间运行加速老化,每年更换费用高达数万元。
更麻烦的是,巡检和作业人员每次结束工作后,还得原路返回关灯,费时又费力......
面对这些痛点,以员工向毅、瞿赖力为核心的检修团队主动请缨,展开了防爆隧道灯控制优化。
220kV电站至CCPP区域隧道内环境复杂、线路交错,如何合理分段?怎样实现远程控制又确保稳定?那段时间,团队成员打着手电,走遍隧道每一个角落,一段段测量、一次次核对,只为找到最优解决方案。
一台电脑,几张草图,班后会成了攻坚战场。向毅和团队成员们围绕分段与控制方式开始优化设计,从传统继电器到物联网模块,思路在碰撞中越来越明晰。
桌上的图纸,线条画了又画,方案也在反复比对中愈发清楚,最终锁定了“分段控制+物联网”的最优解。
方案确定了,改造便迅速推进。隧道被划分为三个区域,分别设置独立电源,实现分段照明控制;加装物联网系统后,巡检人员通过手机就能远程操控,真正做到“人走灯灭”。
效果立竿见影:电费支出同比去年下降67%,设备更换费用下降66.7%,每年节约电费近5万元。
“手机一点,隧道分段明亮,灯火可控。”这场看似简单的照明优化,于细微处见真章,反映出车间员工以智慧赋能“降本增效”的最佳实践。(汪伟)




























