在重庆钢铁公司轧钢厂厚板生产线,效能突破的秘密,常常藏在毫米与毫秒的细微之处。热矫压下提速50%,热矫抬升提速60%,粗、精轧辊道送钢速度提升14.3%......这些看似微小变化背后,是一支自动化团队“分秒必争”的攻坚故事。他们深入践行精益管理理念,把每一秒拆开用,让自动化从“跟随生产”真正转向“驱动生产”。
热矫提速:让产线的心跳合上拍
“矫直节奏卡着全线的脖子,必须把每一秒拆开用。”团队负责人张瑜在分析热矫直机动作曲线时,发现了那个“卡脖子”的瞬间。他和团队成员翟志远、康纪熙一头扎进控制逻辑里,反复推演辊缝动作的每一个时序。就像把一段慢镜头逐帧拆解,再重新剪辑——重构控制时序后,热矫直机的压下与抬升速度大幅提升。“以前像慢动作,现在完全匹配上了产线的‘心跳’。”康纪熙感慨,“调试后,超长坯翘头应对更流畅了,节奏终于同步了。”
步进梁“停中位”:为钢坯铺上“红地毯”
加热炉的步进梁怎么走、什么时候停,这套“舞蹈编排”牵一发而动全身。原程序以“后下位”为原点,关联着装钢、出钢等多重连锁。要改一个位置,就得重写整段逻辑。“像解九连环,一环扣一环。”团队成员吴锐这样形容那段日子。团队扎根现场,与工艺、机械专业反复协调适配,用一周时间完成了主体逻辑的重构。如今,新程序已进入调试准备阶段。改造后,步进梁的动作就像为钢坯铺上了一条“红地毯”——输送更稳,粗轧转钢更顺畅。

轧间辊道提速:打通产线的“物流咽喉”
辊道速度是产线的“脉搏”。在粗轧与精轧之间,送钢辊道曾是制约节奏的“物流咽喉”。团队运用问题解决八步法,对驱动控制系统进行精细化整定,一点点调、一遍遍试,最终让钢坯流转更贴合轧制节奏。速度提升了,轧制间隔缩短了,全线产能释放有了更稳的支撑。自动化人的价值,藏在每一次设备响应的提速里,藏在每一个信号精准触发的细节里。
这支厚板自动化团队,始终“站在设备边思考”。从问题识别、逻辑重构到系统调试,他们构建起一套闭环工作方法,把一次次技术突破,转化为推动产线进步的动力。以精益促高效,以毫秒创价值。他们让产线的每一次跳动,都更有力、更精准。(张修宁 邹兰欣)




























