制造管理部认真落实“四化”“四有”理念
主动识变应变求变
以算账经营为抓手 以极致效益为目标
认真梳理制约影响生产成本的关键环节
找准差距精准发力
抓住关键项目算好账、算细账
取得阶段性成效
抓经济配煤配矿,促进铁水降本见成效
4月,制造管理部通过经济配煤配矿,多措并举,推动铁水成本持续下降。
改善配煤结构。修订焦炭质量控制标准,在满足高炉顺行要求的条件下,减少焦炭“质量过剩”;加强供应商的管理,对质量不稳定且供应能力弱的供应商或品种严格落实“淘汰制”;加大周边地区煤资源利用,提高煤资源保供能力及质量稳定性;按照性价比排序,动态优化配煤结构,做到配煤性价比最优。
优化炉料结构。推行“经济炉料”,在稳定熟料率80%的基础上,增加块矿、特别是非主流矿的使用比例,针对雨季专门制定了《铁区雨季生产组织方案》,确保块矿入炉质量和使用比例,根据性价比使用钢粒及铁水沟加废钢。
抓外购废钢水分管理,严堵跑冒滴漏
认真落实公司向“跑冒滴漏”宣战要求,加强对管理制度和操作流程的梳理,提升管理效率,堵塞“跑冒滴漏”漏洞。对外购废钢检验标准与质量检验执行情况进行全方位诊断,4月对原有《外购废钢、生铁质量检验管理标准》进行了适应性修订,进一步明确了水分扣罚标准。新修订的标准实施以来,外购废钢水分扣重累计28吨,避免经济损失7万元。
抓合金优化降成本
依托历史数据和CEplus强大的算账经营功能,以过程成分偏差控制、合金成本结果导向为主线,从标准合金消耗、合金成分对标、合金成本指标设计、合金窄成分命中率、合金替代等方面,层层分解,增强相关人员关注合金成本、参与合金成本研究的积极性。围绕如何降低产品合金成本,制造管理部组织全体产品工程师参与合金降本技术研讨,承担合金降本项目。4月,在合金成分优化、提高酸溶铝窄成分命中率、合金替代等方面取得突破,实现合金降本224万元。(周天明 果峥 蒋学平)