鄂城钢铁公司炼铁厂自动化车间原料电工班围绕“故障时间”“修旧利废”等关键班组指标,积极开展劳动竞赛,发动职工向内挖潜增效,深入推进提升工作。1-10月份,班组修旧利废指标提升度141.4%, 电气故障误时指标提升度90.4%,获得三季度“关键指标进步幅度最大班组”。
快点!再快点!
原料备料区共有10个大型机台,为高炉供应块矿和球团矿,为烧结机供应混匀矿,但生产过程中有时会出现积矿现象,导致集电器撞坏和滑触线损伤,造成生产中断。
“一旦出现这样的故障,处理起来,起码要半个多小时,影响到生产。”当大家在处理故障时,原料电工班班长何雷则在思考着,如何能快点、再快点恢复生产?很快,何雷便想出了一个“大招”,带领大家进行设备改造:给集电器加装防撞开关,一旦出现积矿,就发出报警,让变频器停机,避免故障发生。这样不仅集电器撞坏现象,还能快速恢复生产。
实施改造以来,已7个月实现故障零误时。
“西瓜 、芝麻”一起捡
“精打细算,遇荒不乱。”原料电工班积极发动班员修旧利废,自主对损坏的变频器、软启动器等进行维修,对废旧集电器等进行回收再拼装使用。今年,每月修旧利废降本2万元以上。与此同时,班组参与的设备改造项目直接创效64万,还实施了备料3#堆取料机无人化改造,实现远程精准定位堆料、取料操作,现场无人化,节约人力资源和时间成本。
“滴水成河,聚沙成塔。”原料电工班引导职工从身边、从岗位做起,开展节支降耗“大讨论、大整治、大提升”。职工通过“献一计”、“全员改善日”等,实现每天降电耗2万度。
原料电工班
只是炼铁厂班组竞赛争先的一个缩影
如今
指标一点一点优化
成本一分一分节省
效益一分一分地挣
已成为炼铁厂所有班组的共识
(晏芳)