料场车间E204皮带机振动筛因设计局限与长年高负荷运行,存在功耗高、密封性差、溢尘点多等问题,不符合超低排放要求,作为料场车间超低排放改造的重点工程,料场车间党支部牵头对这条高炉供料的“功勋生命线”进行了重点攻关改造。
团队声音:
项目组长熊晓勇:“公司对环保达标、安全管控高度重视,项目必须体现稳、准、精的特色。”
技术带头人吴明华:“振动筛技术升级是改造的重点工作,我们要坚持高标准、严要求,确保项目实施后全面提升筛分效率。”
项目执行人樊亚雄:“机械振动筛的安装精度是改造成败关键,我要全程做好土建和机械安装的监控,确保按照一次到位。”
设备改造:众志成城,精准实施
3月,在不影响高炉供料的情况下,项目攻关组协调指导施工方利用宝贵的停机时间拆除E204老振动筛。然而,当新设备安装时,团队发现原来的基座位置与新设备的尺寸不符。项目组联合设计单位进行“会诊”,在确保筛分楼结构稳定性不变的前提下,对起重吊装孔与地坪基础进行改造,当新型振动筛组件安全调运至20米高空现场时,项目成功已近在咫尺。
设备合装阶段,攻关组轮班值守,从地脚螺栓紧固到PLC系统接入,全流程精准把控。尽管团队成员连续奋战身心疲惫,但他们眼中难掩对成功的期待。
试车实录:万全准备,一击即中
2025年4月16日
E204新振动筛带重负荷试车启动
现场安全监控,到位!
机械设备运行监控,到位!
电气参数输出监控,到位!
岗位工操作职责确认,到位!
中控室绿灯闪烁,料线电闸闭合,矿料从梭槽漏斗进入振动筛,在新型电机强悍的驱动震颤作用下,粒度小于等于150mm的料粉通过复频筛筛下溜槽,均匀落到了E205胶带机上,完成后续生产,大于150mm的料块或异物则通过复频振动筛筛选出来,避免割伤胶带,通过筛前溜槽送到大块堆料斗集中收集,料斗堆满时时由封闭转运处理。
“新型E204振动筛的设计处理能力为1200t/h,比过去老装备提升筛分效率35%,完全满足正常生产需求。”料场车间超低排项目组组长熊晓勇说。(朱军)