“以前讲创新,总觉得要‘高精尖’,现在讲创新,先问‘能省多少钱、能提多少效’。”这是鄂城钢铁炼铁厂职工们一致认同的观点。
今年以来,鄂城钢铁炼铁厂发动职工深入践行算账经营理念,立足岗位开展创新改造,实现多项降本增效改造。
算清“损失账”
“串联”变“并联”
“能不能把将风机改变连接方式?”2号高炉电工班班长赵亮拿出给孩子拼乐高的劲头,守在炼铁2号炉区域,蹲在变压器旁,一蹲就是一小时。不断琢磨后,他灵光一现,优化线路后,单台风机故障仅跳本身,其余风机照转不误。
此次创新举措,全年止损15万元。大家伙儿给它取了个可爱的名字——“小米诺”,像米诺骨牌一样,轻轻一拨,风险链瞬间断掉。
算明“返矿账”
把“垂直”改“水平”
烧结一期生石灰卸灰阀曾因设备原因,月均冲料20次,全年产生返矿3000余吨。“冲一次料,损失的都是‘真金白银’。”烧结车间大学生胡龙伟心疼得直咧嘴。于是他白天跟班测数据,晚上回宿舍“啃”文献,大胆实施创新改造,适配不同的卸灰场景。
改造后,冲料次数直接归零,要知道,这样下来,一年可降低返矿成本近30万元,更让烧结矿内返率下降0.04个百分点。
算细“能源账”
算盘响起来,效益提上来
炉顶液压站曾因油管爆裂发现滞后,泄漏液压油。“能不能让油管‘开口’前就喊疼?”1号炉工长王鑫把油箱当成“病人”。为了达到最佳效果,王鑫和工友们连续48小时蹲点,细致地记录液位变化,最终实现“滴漏即知、爆管即停”,改造后全年节约10余万元。
算盘响起来,效益提上来
职工们用自己的“算盘”证明
花小钱、办大事、见长效
而实现降本增效的主战场
就在脚下,就在眼前
(晏芳)




























