近日,宝武集团中南股份制造管理部物理检测主任师吴锐滨、维检高操吴东武、金相低倍班班长杨明梅联手,聚焦ATM金相切割机运行痛点,开展电机、法兰改造,以员工智慧点亮创新之光,用务实举措实现降本实效。
针对两台ATM金相切割机因锁紧结构设计不合理,每班次需往复拆卸紧固6至9次,设备长时间高速旋转、切割共振、摩擦等因素导致电机轴末端丝杆、自紧螺母容易出现磨损滑丝等情况,不仅影响切割效率、增加电耗,还需频繁更换电机总成,维修成本居高不下。
针对生产痛点,他们联手开展攻关:小杨立足操作岗位,精准梳理设备使用问题与改进需求;锐滨和东武从设备原理出发,协同维检中心机修车间陈志光,讨论优化改进事宜,合力破解设备顽疾。
他们利用待报废切割机主轴电机,对轴端补焊修平,去除外丝改为光轴并加工轴向内螺纹;拆分法兰与切割片紧固结构,设计与主轴匹配的套筒式法兰,实现定位、夹持、锁紧一体化可靠连接。
改造后,设备磨损时仅需更换法兰,无须整体更换电机及法兰总成,大幅简化维修流程、降低操作难度,普通员工经简单培训即可独立完成更换。单台设备每年可节约维修费用 6.4万元,同时缩短停机时间、提升设备运行稳定性。
微光成炬,笃行致远。中南股份制造管理部三位员工以务实创新破解生产难题,用实干担当为企业降本增效贡献力量,展现了一线员工的智慧与活力。(黎耀鸣)




























