在重庆钢铁公司制造管理部,算账经营不是挂在墙上的标语,也不是报表上的数字,是融入每道工序、每个岗位的行动自觉。他们用一个个鲜活实践交出了亮眼的“降本增效答卷”。

降本1.5万元,从“换新”到“修补”
“坏了就换”,在很多地方是常规操作。但在原辅料制样班,设备点检员田承坤不这么想。今年1月,他在点检110KW中频炉时,发现炉体耐火材料裂纹脱落,连里头的铜管都露出来了。不处理,炉子得报废,还有触电风险;处理,换新炉体要一万五。田承坤心里“咯噔”一下:“一万五,说多不多,说少也不少,关键是生产不能停。”他蹲在炉边,用手敲了敲脱落的碎块,一个念头冒了出来——能不能自己修?
田承坤找到老师傅请教,敲定了一个自制补炉料的方案。说干就干,他带着班组成员,把废旧坩埚敲得叮当响,破碎、过筛,直到变成细沙般的粉末,再按比例和高炉炮泥混合,反复调试。
修复那天,大家一点点清理灰尘、精准塑形。最后,炉体恢复如初,零新增材料成本,直接降本1.5万。隐患排除了,钢粒检测也没耽误。有人问田承坤怎么想到这招的,他笑着说:“就像自家的老物件一样,能修,干嘛换?”
降本2.82万元,把仪器“救”活
春节前夕,化学检测车间的NJ-B6型黏接指数测定仪突然“罢工”。生产任务紧,外委维修报价高、周期长,维修组长罗明辉把大家召集起来:“等外援,活儿就得停下来。咱们自己上吧!”
可打开仪器,所有人都愣住了——密密麻麻的电路板,没有任何图纸可参考。这怎么修?那几天,维修组总是走得最晚,在罗明辉的带领下,他们对照着元件位置,一点一点描摹电路走向,反复测试。风扇坏了,就自行维修,拿起烙铁补焊元件;手抖了,就歇一会儿再来;没思路了,几个人凑一起琢磨。几天下来,他们不仅修好了测定仪,还顺手攻克了技术中心自动感应门、一台电子天平的维修难题。几次算下来,累计降本2.82万元外委费。罗明辉说:“没图纸不可怕,就怕对别人有‘依赖症’,我们多琢磨琢磨,一样都能修。”

降本1.56万元,把隐患“焊”住
物理检测车间的酸洗池里,圆块孔式石墨换热器因为长期受酸蚀,底座锈蚀、设备倾斜,安全隐患不小。车间设备维修工袁先锋围着它转了好几圈,脑子里快速盘算:“整体换新,得花一万六;普通钢材焊上,用不了几天又得坏。得想个长久之计。”他蹲下身子,仔细查看腐蚀最严重的部位,一个方案逐渐清晰——用耐酸不锈钢,只修补底座。
材料到位后,袁先锋带着人焊接、固定、除锈、刷漆,让这台老设备焕然一新。仅花费910元便完成修复,较新购设备降本达16450元。事后同事们说:“你这手艺可给车间降本立了大功!”袁先锋摆摆手:“不是手艺的事,是咱们遇到问题得先想想我们自己能不能解决。”
当“算账经营”不再是要求,而成为每个岗位的本能反应时,降本就变成了一种智慧,增效也成了一种习惯。在重庆钢铁,还有无数个像他们一样的员工,正用自己手里的“小算盘”,精打细算着企业的“大账本”。这笔账,他们还会继续算下去。(张曼琳 杨吕 杨长富 彭荣)




























