三台污泥压榨机,一年少换135张滤布,就可实实在在省下6.75万元。这个账是重庆钢铁轧钢厂设备车间污泥压榨检修班班长周泽在班组会上晒出来的。数字背后,是一个基层班组花了三个月啃下来的“硬骨头”。他们打破了固有作业模式,没有等设备大修,也没有申请额外投入,只是在滤布上下功夫,用一根根扎带,扎出了降本增效的新路子。

“好好的滤布,凭什么整批换?”
车间紧跟精益管理步伐,污泥压榨检修班开始把“投入产出账”算细。一算吓一跳:按照老办法,每台压榨机的滤布每三个月必须整批更换,一年下来光是滤布就要花12.6万元。周泽带着班组成员在现场蹲了几天后发现一个扎眼的问题——很多被换下来的滤布,根本还没坏。
“只是绑扎点松了,布面下坠,出水孔堵了大半,过滤效果差了,就被整批淘汰了。”生产设备维修钳工孟银川一句话,点醒了所有人,“就这么点小毛病,花大价钱整批换新,这账怎么算都亏”。班组全员开启了“找茬式”巡查,守在压榨机旁盯细节、找症结。很快,大家心里有了底,滤布并不是用坏了,只是变形了。
“硬拉”不行,那就换个“扎”法
改,就要改到根上,团队拆了一堆旧滤布,把绑扎松、孔位偏、易下坠的问题摸得清清楚楚。第一次尝试时,大家想着把滤布勒紧点,把绑扎点往上集中、间距缩小,用扎带死死勒住。结果下坠是止住了,滤布却被绷得太紧,出水孔被挤压变形,过滤速度反而慢了。
团队没有泄气,围着滤布反复琢磨受力点。最终,他们在关键受力位置新增了4个专用绑扎位,采用扎带交叉捆绑、多点加固的方式。让滤布受力均匀,既托住了布面不下坠,又保证了出水孔畅通无阻。三个月潜心攻坚,创新终于落地见效了。

一本“小账”里的大效益
如今,滤布的使用周期较原来延长1个月,更换模式由“批量全换”变为“按需更换”,每台压榨机每次只换破损的25张。一年下来,仅这一项就降本6.75万元。而比钱更可贵的,是班组养成的“算账”习惯。他们总结出了一套“三查三算”工作法,班前查状态、班中查牢固、班后查效果,细算耗材账、工时账、效益账。如今,这样的习惯已经成为这个班组的自觉行动。(胡锐)




























