近日,重庆钢铁炼钢厂RH真空精炼工艺优化取得重大突破,精炼周期单炉次净缩短3分钟,效率提升7.97%,创下该公司该工艺优化新纪录。

靶向破题,组建专班锚定攻坚目标
RH精炼周期偏长,长期制约着生产效率提升,成为制约炼钢厂生产的“拦路虎”。面对这一难题,炼钢厂迅速行动、主动作为,第一时间组建由技术骨干、一线操作能手组成的专项攻坚小组,将“降周期、提效率、保质量”作为核心目标,开启了一场与时间赛跑、与技术较劲的攻坚之战。
攻坚小组成员沉下身子、扎根一线,全面梳理RH精炼全流程,逐环节排查症结,最终精准锁定钢水循环效率不足、真空系统参数不合理、岗位衔接存在冗余三大核心痛点。结合生产实际,借鉴行业先进经验,他们量身定制攻坚方案,明确分工、细化节点,将每一项任务落实到人,为后续攻坚工作筑牢了坚实基础。
精准发力,多点突破破解生产瓶颈
攻坚之路从非坦途,唯有精准施策,方能破局前行。针对钢水循环流量不足、影响脱碳脱气速率的痛点,攻坚小组反复开展模拟试验与现场调试,一点点优化环流气流量参数,历经无数次调整,找到最优参数组合,大幅提升钢水循环效率;针对真空系统参数不合理的问题,优化抽气策略,精准把控温度,在确保脱碳、脱氢反应充分进行的同时,最大限度缩短无效耗时,让真空系统高效运转;针对岗位衔接冗余的问题,重新梳理操作流程,明确各环节操作标准与时间节点,推行“双同步”作业模式,实现了各岗位高效协同。

协同筑效,凝心聚力彰显实干精神
每一项突破,都离不开全体人员的并肩作战;每一组数据,都凝聚着攻坚团队的心血与汗水。攻坚过程中,团队成员克服参数优化难度大、流程调整需兼顾质量等诸多挑战,对每一项举措都反复试验、对比分析,实时记录数据、修正偏差,逐步形成最优工艺参数与操作规范。
一线操作人员积极响应,主动参与专项培训,熟练掌握优化后的工艺要点与操作标准,严格规范每一道工序,确保举措落地合格率达到100%;生产技术室全程保驾护航,安排技术骨干现场值守,及时解决试验中的技术难题,推动革新举措转化为实实在在的效率提升。正是这份心往一处想、劲往一处使的凝聚力,让攻坚之路越走越顺。
3分钟的缩短,是效率的飞跃,更是精神的彰显。按日均生产40炉钢计算,每日可节省生产时间120分钟,同时减少钢水温度损失、降低成本,实现了效率、质量、成本的协同共赢。(包广团 张颖 刘双宾)




























