宝武集团中南股份炼钢厂炼钢车间二工序内,钢包包盖启闭有序、动作精准,一键操控便可平稳运转、节奏可控。但在此前,这一看似简易的开合工序,却长期制约现场稳定生产。钢包包盖一旦发生滑盖、掉盖故障,不仅会打乱生产节奏、造成工序停滞,还会带来安全隐患与成本损耗。为彻底破解该项难题,车间班组聚焦钢包滑盖管控,主动打响专项攻坚行动,以岗位实干与精益求精,完成技术优化与现场改善。

直面现存难题 正视生产运行短板
钢包包盖需在氩站、精炼炉等工序频繁揭盖作业,设备运行稳定性,直接关乎炼钢全流程连续化生产。以往每月平均出现5次滑盖、掉盖异常问题,严重影响生产推进。设备异常不仅拉长钢水处理时长,还极易引发连铸堵流、工序衔接脱节等问题,给现场稳定生产带来多重挑战。面对现存瓶颈,班组摒弃被动应付的工作模式,主动直面问题,以难点为抓手,开启针对性优化改进工作。

聚焦细节管控 凝聚合力攻坚突破
创新改善并非只有重大革新,更多源于细节打磨与流程优化。全体班组成员立足岗位实际,围绕操作、点检、维保、现场管控等关键环节,开展精细化整治,全力抓好毫米级细节管控。
健全日常点检机制,落实设备常态化“体检”。各班组严格执行岗位点检要求,逐一对包盖轴承、舌锁、卡销等关键部件细致排查,精准识别细微异常,做到早发现、早报备、早检修,从源头防范设备隐患。
统一标准操作规范,严控现场作业细节。针对二次倒渣、炮机包口处理等关键操作,严格限定作业开口角度,规避硬性碰撞与外力顶撞,避免部件挤压变形。同时在大小修设备投用前,增设维修架专项检测流程,严格把控部件尺寸精度,杜绝维保偏差引发的设备故障。
划定现场管控标准,严守包口清渣底线。明确包口渣厚度管控要求,超出标准范围立即开展清理作业,有效规避因渣料堆积过高,引发包盖滑移、闭合不严等问题。一系列落地举措,尽显全员对作业标准的严格执行,以及对生产细节的极致把控。
改善落地见效 数据彰显实干成果
经过系统性整改与常态化管控,钢包月度滑盖故障次数,由原先5次降至当前2次。数据的大幅优化,直观体现设备故障率稳步下降,同步实现生产效率、安全管控、成本管控全方位提升。钢水处理周期有效压缩,连铸浇筑运行平稳,堵流故障彻底消除,全工序生产运行持续稳定。亮眼成效的背后,是一线员工默默坚守的付出,更是全员精益求精、实干奋进的生动体现。(黄宝华)




























