自今年1月起,宝武集团中南股份能源环保部动力车间气体班始终保持转炉煤气“零拒收”的稳定态势,较2024年同期减少10炉拒收量,煤气回收效率实现显著跃升。这一亮眼成果的背后,是班组全员凝心聚力的紧密协作,是多项精细化管理措施落地见效的有力印证。
确保设备稳定运行
车间整合后,柜区设备检修模式转为自力检修。为守住“转炉煤气应收尽收”的底线,班组牵头组建专项检修团队,深入拆解风机运行特性,结合实际工况系统制定检修计划,并动态优化完善。从备件的精准筹备、人员的科学分工,到检修工艺的严格执行、全过程质量监督,再到设备调试的细致校验与效果复盘,每一个环节都以高标准严格把控,不仅确保检修质量零返工,更从根源上避免了因检修不到位导致的多炉回收时柜位过高、供气不足等拒收隐患,为转炉煤气稳定回收筑牢坚实根基。
以精细巡检织密设备“防护网”,方能防患于未然。班组严格执行“每班精细化巡检”制度,明确专人负责转炉煤气风机的测振、测温工作,实时记录设备运行数据,并通过分析数据趋势精准研判设备健康状态,实现异常情况“早发现、早预警、早处置”,为设备持续稳定运行提供了坚实保障。
强化协同规范操作
强化协同操作,是提升系统整体效能的关键。气体班不断优化各工序衔接流程,推动班内岗位间高效沟通,精准匹配生产节奏。通过提前与上工序联动协调,在多炉煤气集中回收前科学预调气柜柜位,为煤气高效回收创造最优条件。数据显示,今年转炉煤气单次回收时间较去年明显延长,其中一工序、二工序分别增加5秒和3秒,真正实现了煤气资源的“应收尽收、颗粒归仓”。
面对系统波动,主动作为才能保障平衡稳定。当混合煤气用户需求下降、系统压力攀升时,班组不等不靠,主动提前与调度部门沟通申请,及时将三柜转炉煤气转送至高炉管网,有效化解系统压力风险,确保煤气回收过程全程顺畅无中断。
从检修质量的严格把控,到巡检防控的精细落实,再到协同操作的高效联动与系统波动的主动应对,气体班以一系列扎实有效的举措,成功达成转炉煤气“零拒收”目标。正是各工序间无缝衔接的配合与高效协同的运转,让转炉煤气回收管理迈入精细化新阶段,为“零拒收”成果的长期稳固注入了持久动力。 (陈敏)