本报讯 截至8月12日,舞钢第二炼钢厂3号电炉炉门口新增的水冷挡渣板运行情况良好。挡渣板投用1个月以来,装料、兑铁时的炉门口跑钢、跑渣现象基本消除,除尘系统日均节约电能1200千瓦时,炉体散热损失下降8%,现场烟尘浓度大幅度降低,实现安全、环保、降本“三提升”。
为解决3号电炉兑铁、加料时的跑钢难题,该厂高度重视此次改造,根据现场实际,在不新增外购设备的前提下,以旧液压缸和液压阀台为驱动机构,专门设计、制作了水冷旋转轴、曲柄及水冷块。该厂技术人员通过软件模拟、离线测试,经过反复调试,最终使水冷挡渣板自由翻转,全程响应时间小于3秒,解决了兑铁、加料时炉门口跑钢的难题。
新增的水冷挡渣板优点突出:一是能阻挡炉内高温烟气和热量散逸,保证炉内温度稳定,降低能源消耗;二是可阻隔高温辐射与烟尘外溢,对操作人员影响减小,改善作业环境;三是能减少炉门口冷空气进入,避免因温度骤变产生热冲击使炉衬受损,延长炉体使用寿命;四是可起到一定的密封作用,有助于维持炉内氧化或还原环境,间接提升冶炼质量。
新的水冷挡渣板投用后,冶炼时烟尘直接被除尘系统抽走,减少了横臂烧损,收到了良好的环保效果。炉门口进风量减少,在送电初期,除尘系统低速运行时间延长5分钟,每天累计延长近2小时,大幅降低了电能消耗,为舞钢节能降耗再添新助力。 (董洁 魏静)
《中国冶金报》(2025年08月21日 08版八版)