近日,由涟钢牵头研发的“钢后过热炉燃烧器高效低氮燃烧技术”成功攻克煤气波动条件下稳定燃烧与超低排放并行的生产难题,并在钢后余热发电系统顺利实现现场应用,成为涟钢践行绿色低碳发展、推进技术装备升级上的坚实一步。
针对钢后余热发电60吨过热炉原系统在煤气热值波动时易熄火、氮氧化物排放偏高的生产痛点,涟钢技术团队以燃烧器结构设计与智能控制系统为核心突破口,通过优化燃烧组织与精准配风,实现了复杂工况下的火焰稳定燃烧。自投入调试运行以来,系统经多次生产启停考验,未发生一次熄火故障,彻底解决了长期制约生产的稳定性难题。
与此同时,系统的环保效益也同步显现。根据连续数月的在线监测数据显示,在80%负荷以下稳定运行时,烟气中氮氧化物(NOx)小时平均值稳定在23.31毫克/立方米,二氧化硫(SO₂)为24.84毫克/立方米,颗粒物排放平均值低于1.2毫克/立方米,各项关键指标均全面优于国家超低排放标准。尤其在近期运行中,NOx浓度已进一步稳定控制在15毫克/立方米左右,达到行业先进水平。
此次技术的成功应用,是涟钢“研发—应用”一体化攻关模式的生动实践。该项目团队将先进燃烧理论与现场工艺深度融合。目前,开发的低氮燃烧系统已无缝嵌入锅炉DCS控制画面,实现了烟气外循环的智能调控与排放数据的实时监控,为精细化生产管理提供了有力工具。下一步,涟钢将聚焦满负荷工况下的性能验证与长效运行评估,致力于形成涵盖设计、控制与运维的完整技术体系,为构建清洁低碳、安全高效的能源生产模式注入新动力。(左蜜琳)




























