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降本增效我们有妙招
——陕钢龙钢炼铁厂一线职工降本增效工作侧记

2019-06-18 10:05:00     作者:张卫红

  近期,陕钢集团龙钢公司炼铁厂基层职工奇思妙想,不断开创新思路、新方法,对制约生产顺行、工艺提升等瓶颈难题积极改造,全力保障铁前系统常稳久顺。

  双向固定巧延寿命

  原料系统管带机压带辊是管带机由平带过渡到管状状态最关键设备。但由于前期设计缺陷,压带辊辊体端无任何支撑,皮带运行时,辊体端在强大外力作用下易发生变形、移位,严重时将导致辊体端断裂,引发管带机跑偏、扭管等恶性事故频发。

  针对以上问题,该单位决定对压带辊固定方式进行改造,使压带辊由单向固定改为双向固定。通过用固定支架将压带辊两端轴部与管带机机架连接,以支架的长短距离来决定压带辊安装角度,成功使压带辊强度得到增强。改造后,不仅管带成管状态更加平稳,压带辊寿命延长了50%,而且彻底杜绝了管带跑偏扭管引发的重大隐患,降低了生产成本,年可创效20余万元。

  加装丝杆巧解难题

  由于人工安装问题,该单位原料一系统管1号带自开机以来一直存在跑偏现象,虽采取多种措施,但效果皆达不到工艺要求。长期的皮带反复跑偏将造成皮带带边出现磨损严重、粘接口频繁开裂等现象,皮带使用寿命大幅缩短,极不利于生产系统安全顺行。

  针对这一问题,该单位技术人员经过多次现场观察研究,决定在机尾车式拉紧配重机加装强制性调节丝杆。改造后,皮带偏移时只需轻轻调整调节丝杆,即可有效解决皮带跑偏问题,不仅方便、易操作,而且更大程度降低了职工劳动强度,延长了设备使用寿命,年直接创效10万元以上。

  专用夹具巧降成本

  重轨是原料取料机运行生产的行道,但由于取料机来回反复运行,长时间重轨会出现磨损、开裂等现象,而受其特殊的结构限制,重轨在更换吊运时,吊具无法有效卡死,容易发生出现滑脱、卡阻现象,费时费力,而且安全隐患极大。

  为确保安全生产,该单位技术人员结合不同规格的重轨尺寸,巧用钢板制作重轨吊运专用夹具,在吊具上部留出固定吊扣的专用挂圈,成功破解了吊具无法有效卡死等问题。改造后,不仅更换重轨简单方便,牢固可靠,而且直接可节省更换用时60%以上,年可节资人工费4万元以上。

编辑:实习生2

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