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引入“延迟”程序 挖出新效益

2019-07-03 09:09:00     作者:张林武

  近期,陕钢集团龙钢公司炼铁厂持续深入推进TPM精益设备管理,不断创新工艺管理,在高炉喷煤系统的上、下球阀上引入连锁延迟程序,助推企业降本增效。

  该单位高炉喷煤采用一小时倒一次罐的的方式,喷吹罐装煤结束后,在远程控制作用下,上、下球阀会同时关闭。过程中出现上球阀关闭不到位,下球阀就会立即关闭,造成下球阀阀芯夹煤的现象。在喷吹罐充压喷吹过程中,受煤粉及氮气冲刷作用,下球阀阀芯磨损严重,导致罐重虚涨,严重影响高炉喷煤的稳定性和准确性,同时,因下球阀频繁更换,使生产成本出现上浮。

  为解决以上问题,技术人员集思广益决定在上、下球阀原有控制程序上引入连锁延时程序,即上球阀关闭到位后,再延时15秒将下球阀关闭,确保两阀门之间煤粉全部进入喷吹罐,有效解决高炉喷煤稳定性和准确性,延长了下球阀的使用寿命。

  改造后,喷吹罐罐重虚涨及其引发的所有问题得到有效解决,年可直接降本36万元。

编辑:实习生2

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