三季度,陕钢集团汉钢公司炼钢厂紧紧围绕公司降本增效目标,积极组织技术人员和全体员工,定措施、挖潜力,开展降低铁水单耗攻关活动,通过不懈努力,三季度铁水消耗完成846.64kg /t,超过公司攻关三台阶目标要求,创效可观。较2018年铁水单耗降低44.92kg/t,其中7月份铁水单耗达到历史最优。
降低铁水消耗,不但可以增加废钢消耗量,实现节铁增钢目标,而且还可以减少钢水冶炼过程中碳的氧化,减少碳排放,实现低碳清洁生产,并且相应降低溶剂消耗,炼钢厂对此十分重视,从以下几方面精准施策,确保了铁水消耗的降低。
一是严把废钢质量关。炼钢厂原料车间与公司相关部门共同努力,严格按照《废钢管理制度》对每一车进厂废钢进行验收,对含杂、料型等进行研判,把好废钢验收关。炼钢厂对每批次废钢质量进行抽检,通过在废钢区增设中频炉,抽样检验各类废钢出水率,确保入炉废钢质量。
二是做好转炉冶炼的优化提升。炼钢厂要求生产科在组织生产过程中,及时关注铁水温度变化,确保铁水物理热大于1330℃以上;同时,要求转炉各班在钢水冶炼过程中,优化渣料结构,开展留渣操作,研究少渣冶炼工艺,增加废钢比,提升转炉指标。
三是加强生产节奏管控,缩短兑铁、加废钢时间。通过优化氧枪喷头参数,缩短转炉供氧时间;使用φ170mm出钢口,减少出钢时间,使转炉冶炼周期缩短3分钟/炉,为多“吃”废钢减消耗创造有利条件。
四是稳定转炉装入量,优化转炉操作。通过提高一次倒炉率、提升出钢碳、减少喷溅及降低渣中带铁量等措施,提高单炉次出钢量,降低铁水单耗。
五是内部联动,高效运行,为钢水冶炼提供服务。原料车间每天对铁水进购量、在途铁水量和废钢库存量等物料进行及时跟踪、反馈,确保物料信息准确,为转炉生产提供服务。生产科、原料车间对每罐进厂铁水的成分、温度进行核查,对不符合要求的及时按措施进行处置;技术科根据铁水成分变化,及时调整废钢配比模式。
下一步,炼钢厂将通过严把高密度压块、破碎块等废钢质量验收关,进一步优化转炉操作,提高生产效率,减少钢包周转数量,降低钢包空冷时间,降低出钢温度,增加富余热量等措施,进一步增加废钢加入量,降低铁水单耗。 (成泽强 王鲜明)