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技术创新引领高效生产

2020-06-02 10:29:00

  5月份,为促进轧线高效生产,陕钢集团龙钢公司轧钢厂在坚持“紧盯目标不放松、紧盯异常不放过”原则基础上,以大工艺引领为主要手段,侧重点分区域攻关多项生产瓶颈和难点问题,通过多项工艺创新与技术改造项目的推进,真正把“科技引领生产力”的理念落实到节能增效轧制工作中。

  抓成果转化——攻克大规格扭转瓶颈

  针对棒材一线大规格轴向扭转角度偏差问题,该单位秉持“马上就办、真抓实干”的精神,调集技术人员现场查找导致钢筋扭转的原因,召开分析会,并从三方面进行调整,一是确保中轧、精轧滚动进口导辊间隙与料型完全匹配,间隙零对零;二是换槽换辊后试红样,确保料型标准化;三是生产准备作业区预轧机后,要求轴向窜动小于0.2m。经过以上举措的有效实施,大规格轴向扭转角度偏差问题得以明显扭转,保证了钢材质量。

  保生产顺行——解决φ20规格弯钢问题

  棒材二线轧制φ20规格钢材时,3#飞剪剪切之后易出现头尾弯曲问题,导致对齐辊道处无法对齐,造成非定尺增加;同时输出辊道上容易交叉重叠,冷剪剪切后易出现弯头问题,影响钢材外观质量。为解决这一问题,该单位采取了更换控冷器、修复输入辊道电机、降温等有效措施,确保剪切的流畅性,使钢材顺利输入至冷床。经过改造后,三切分φ20规格钢材成材率及定尺率分别提升0.04%以上。

  促指标提升——破解高线钢材性能不合格难题

  高线作业区生产盘螺时性能波动大,造成生产组织被动。针对高线钢材性能不稳定问题,该单位召开多次专题会议,制定可操作性措施,并积极实施改造。每月利用检修时间将穿水箱、连管箱、导槽内杂物清理干净,保证水路通畅;保证浊环水水压、流量、水温等稳定;在AB线安装泄压阀,恢复精轧水箱流量计、压力计,并进行联网,做历史曲线,便于7CS监测;对导槽喷嘴磨损标准单面、精轧前温度、吐丝温度等工艺操作标准进行固化,确保操作稳定;以上措施实施之后,高线钢材性能趋于稳定。截至目前,高线成材率累计达到98.37%,较去年提升0.06%以上。(王辉 赵菲菲)

来源:中国冶金报-中国钢铁新闻网

编辑:网站实习3

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