近期,宝武集团中南股份炼铁厂针对高炉风温偏低问题,成立技术攻关小组,不断优化各项指标参数,提风温降成本取得好成效,月创效益295万元。
高炉风温是炼铁高炉强化冶炼、降低燃料比的重要技术措施之一。提高热风温度不仅可促进“提煤降焦”,而且有利于实现低硅冶炼,对炼铁工序节能降耗、降低生产成本具有重要意义。
针对前期高炉风温偏低瓶颈问题,炼铁厂高炉运转作业区结合高炉热风炉及风温使用现状,通过讨论分析制订了一系列提高风温的改善措施:
一是通过上下工序调整,优化操作模式,不断总结烧炉经验,提高烧炉冶炼技术水平。
二是要求运转工严格按照每座热风炉拱顶温度、废气温度要求,精心烧炉,按烧炉、换炉时间进行操作,在热风炉安全可控的情况下,尽可能优化操作提升拱顶温和废气温度,提高热风炉格子砖的蓄热量,提升高炉风温;在保障热风炉各部位材质安全的前提下,适当提高热风炉烟气温度,使高炉煤气、助燃空气预热后的温度增加,提高理论燃烧温度。
三是要求运转工各岗位加强设备点检和维护,减少或杜绝因设备问题对热风炉生产的不良影响;此外作业区定时组织职工进行手动烧炉操作培训,提升热风炉操作人员手动烧炉的能力。
四是在烧炉过程中,要求运转工时刻关注高炉煤气压力是否在合理控制范围内;因煤气网管压力的波动等原因,操作工要熟练进行手动调整自动烧炉和换炉,确保热风炉生产的安全和稳定性。
以上举措实施后, 9-11月高炉平均风温比2021年同期上升30℃,而且为高炉风温后期指标提升、降低成本提供了有利条件,2022年6、7、8号高炉提风温创效3580万元。特别是8号高炉,10至11月平均风温提升至1200℃左右,为降低8号高炉燃料比做出了积极贡献。 (陈立新 古利良 艾中路)