一切成本皆可降,一切费用皆可减!自开展向“跑冒滴漏”宣战专项活动以来,重庆钢铁各单位运用“三岗活动”、全员“改善”日活动等管理工具,通过排查“跑冒滴漏”风险点、完善管理制度及管理规范、深化标准化作业检查,构建堵塞“跑冒滴漏”常态化机制,扎实推进双基管理。
原料管理中心
为降低配煤成本、提高并稳定焦炭质量,避免高炉炉矿波动导致铁水成本上升,配煤小组采取"一降本、两提高"的策略,通过开展配煤天天读,按日跟踪炼焦煤在途、库存资源、入厂质量和焦炭质量,及时优化配煤结构,降低配煤成本、提高焦炭质量及其达标率。2023年2月焦炭灰分、硫分、热强度均达到控制标准,焦炭质量达标率达到99.2%,创历史最优。
一贯制技术室
近日,各产线工程师深入现场从能源介质、合金配比、辅料管理、产品设计质量管控等多方面着手,针对损漏管理、粗放管控、铺张浪费、质量设计过剩等问题建言献策。工艺工程师针对L415钢种使用低碳铬铁合金价格高、采购周期长的缺点,提出采用高碳铬铁替代低碳铬铁的成本节约计策,通过工艺优化解决了高碳铬铁携带杂质对L415钢水质量的影响,并可降低L415管线钢生产合金成本27.92元/吨。
原料检测作业区
6号码头取样头下方存在未封闭的夹缝,当料流较大时,少量矿石、溶剂物料从夹缝泄溢出,现有人力难以做到分品种及时回收,会造成生产成本增加。作业区员工提出献一计,根据采样头实际结构,采用钢板将夹缝进行斜面焊接,物料可沿钢板直接滚落回物料通道,有效解决了料流较大时物料泄漏的问题。
向“跑冒滴漏”宣战
任务艰巨、意义深远
重庆钢铁表示
将继续以“标准化作业”为核心
注重从日常抓起
及时发现问题、解决问题
不断巩固治理成果
为实现降本增效持续发力
(卿泽洲)