炼铁厂烧结原料作业区
把治理“跑冒滴漏”当作“双基”管理重头戏
怀揣着锱铢必较的执着
聚焦价值创造
向“跑冒滴漏”宣战
出实招,见实效
从“压力山大”到“动力十足”
2023年,新建马迹山矿原料运输路线后,原混匀料场不再储备铁精矿,改为储存焦炭。生石灰、石灰石、白云石则通过水运、汽运、铁路3条输送渠道汇聚到作业区,皮带机负荷剧增,撒漏问题日益严重。
面对皮带机梭槽老化、混匀料场焦炭转运后周边残余清理困难等问题,作业区并未退缩,他们积极思考应对之策,将压力转化为前进的动力。一方面着眼于皮带机梭槽的修复改进,另一方面为解决焦炭残余清理问题探寻新思路,以彻底解决现场“跑冒滴漏”问题,实现生产流程的精益化管理,达到降本增效、提升效率作用。
集合,周二突击队!
“治理料场散落的焦炭人员不够,我们就集合优势力量专门周二突击”,烧结原料作业长熊晓勇说出自己的办法。为了周二突击队能够集中力量,轮班班组在夜班就将各种原料在中储仓备好,为早班停机4小时搞突击打好基础。
“还有我们的铲车班弟兄,开着机具来到了混匀料场,他们沿着料场的周围散落点行走,用编织袋将混匀料场散落的焦炭一个个收集起来,手递手的传到铲车上,铲车装满就翻到卡车里,再转运到焦炭的储备场地里。”截至目前,过秤回收焦炭达80多吨,降本17.5万元。
小改小革,技防“跑冒滴漏”
今年以来,“推广防漏料装置”成为作业区自主管理重点项目。作业区骨干杨剑锋带领员工们专注技术创新,自制防漏料装置,实现无人照看时自动防漏防满仓,减少堵料漏料浪费。
针对梭槽漏料、小车满料、皮带机粉尘大等问题,作业区推行“日检查、周分析”工作法。每日巡查记录在早会形成待处理文档,分析可通过技防解决的问题并纳入周修计划。
员工们积极作为,设计小车自动清料装置,改造易撒料梭槽,增加防堵料装置,通过改用裙边档皮带、加装抑尘罩和增加抽尘时间有效减少粉尘。这些技术改进提升了生产效率,使设备漏料与冒灰得到有效治理,皮带机作业效率提升了9%。(陶晶)