5月至今,宝武集团中南股份炼钢厂二炼钢作业区通过开展轴承钢工艺优化,轴承钢精炼时间缩短16.3分钟,精炼电耗降低8.46kwh/吨。
缩短精炼时间降低精炼电耗,这是二炼钢作业区一直在探索努力进行改进的难题。面对市场寒冬,二炼钢作业区抓住精炼时间长且电耗高这个埋在土里的“金疙瘩”,成立了专项降本项目组。二炼钢作业区组织精英,出外考察同行先进做法,脑洞大开,大家有信心了,都觉得人家精炼时间和电耗能降得下来,我们一样能。
要解决难题,必须解决好转炉、精炼、铸机节奏相匹配的问题。停等是一个核心要素。以前,转炉钢水过来后不停等,一到站就开炼,造成温度损失和电耗降不下来等问题。二炼钢作业区攻关组运用准时化系统,进一步精准化操作,根据系统到站时间、开炼时间等要求,时间精准到分钟,另一方面,二炼钢作业区系统化开展降本工作,采取有效保温举措,优化转炉出钢合金化工艺,改善精炼到站条件,减少精炼过程合金补加,一系列有力措施一举攻克难关。
同时,二炼钢作业区实行金牌炉长劳动竞赛,比时间,比电耗,比合格率,每周排名,降本工作形成新突破。以前根据经验,有100分钟开炼,也有120分钟开炼,停等时间与标准要求相差半小时,如今,全面按标准执行,以分钟计,向时间要成本。面对转炉出钢温度、合金加入量、钢包包况等同样难点,各班班长和各炉炉长大展技能,争金夺银,高碳钢精炼时间缩短20分钟以上,高合金钢精炼时间缩短50分钟以上,实现高效精炼。
降本永无止境,二炼钢作业区会继续努力,想方设法把降本工作深入持久开展下去。(黄宝华 杨明秀)